隨著冶煉廠環(huán)"/>
品牌: | 新得瑞 |
型號(hào): | 按需定制 |
產(chǎn)地: | 江蘇常州 |
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所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-22 07:17 |
最后更新: | 2023-11-22 07:17 |
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大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司冶煉廠污水處理站建于1989年,,設(shè)計(jì)廢水大處理量為30000m3/d,負(fù)責(zé)廠區(qū)冶煉廢水處理,。隨著冶煉廠環(huán)保治理工作的加強(qiáng),,廢水處理量降低至約3000m3/d,,排放廢水各項(xiàng)指標(biāo)均滿足GB25467—2010《銅,、鎳,、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》排放限值。隨著冶煉廠礦源選擇的不確定性及深度脫硫,、環(huán)境集煙系統(tǒng)的投產(chǎn)運(yùn)行,,礦源中的氨氮轉(zhuǎn)移至廢水中,。廢水中氨氮以NH4+或NH3存在,會(huì)造成冶煉廠外排廢水COD瞬時(shí)超標(biāo),。技術(shù)人員采用不同工藝及藥劑,,以控制冶煉廠外排水氨氮指標(biāo),。
氨氮是衡量水體污染程度的重要指標(biāo),,在水中以游離氨(NH3)和銨根離子(NH4+)形式存在,可導(dǎo)致水富營養(yǎng)化,,是水體中的主要耗氧污染物,。廢水水質(zhì)不同,氨氮污染物的去除工藝也不同,。目前,,國內(nèi)外氨氮污染物的去除方法主要有物理法、化學(xué)法和生物法,。物理法主要通過膜過濾,、離子交換等方式去除廢水中的污染因子。該方法氨氮污染物去除率高,,適應(yīng)廢水的深度處理,。化學(xué)法通過加入廢水處理藥劑,,達(dá)到去除廢水污染因子的目的,。生物法主要采用活性細(xì)菌的消化、分解等方式去除廢水中的氨氮等污染物,,該法適用于生活水的處理,。
1、廢水特點(diǎn)
污水處理站主要處理廠區(qū)重金屬廢水及初期雨水,,主要污染物以重金屬為主,。廢水排放量及主要成分見表1。
廢水氨氮污染物主要來源于冶煉生產(chǎn)礦源,。生產(chǎn)波動(dòng)時(shí),,廢水氨氮指標(biāo)波動(dòng)較大,影響外排廢水達(dá)標(biāo)排放,。冶煉外排廢水異常時(shí),,污酸原液中氨氮質(zhì)量濃度高約為1200mg/L,低約648mg/L,,平均值為924mg/L,。污水處理站進(jìn)口總氨氮質(zhì)量濃度高為36mg/L,低為28mg/L,,平均值為30mg/L,。
2,、原有污水處理工藝流程
污水處理站原采用生物制劑法處理廠區(qū)重金屬廢水,通過生物制劑與重金屬的配合水解,、沉降分離,,實(shí)現(xiàn)外排水重金屬離子的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。原工藝流程見圖1,。該工藝不具備去除氨氮的能力,,難以使外排廢水氨氮穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
3,、試驗(yàn)研究
異常狀態(tài)下,,污水處理站氨氮濃度較低,平均質(zhì)量濃度為30mg/L,。文獻(xiàn)資料表明,,傳統(tǒng)的吹脫,低濃度氨氮難以實(shí)現(xiàn)外排水氨氮的達(dá)標(biāo),。吸附法,、生化法、膜處理方法或處置成本較高,,或難以適應(yīng)重金屬廢水,。技術(shù)人員決定采用折點(diǎn)氯化法去除廢水中的氨氮。采用實(shí)驗(yàn)室小試+工業(yè)化試生產(chǎn)模式對(duì)新工藝進(jìn)行研究,。首先通過實(shí)驗(yàn)室小試確定工藝可行性,,摸索工藝指標(biāo)及控制參數(shù),選擇佳藥劑,,組合工藝;后開展現(xiàn)場應(yīng)用及試驗(yàn),,比較使用結(jié)果。確保外排廢水氨氮指標(biāo)達(dá)標(biāo)率,,降低應(yīng)急處置成本,。
3.1 試驗(yàn)原理
折點(diǎn)氯化法去除氨氮污染物化學(xué)反應(yīng)方程式如下:
從反應(yīng)式中可知,Cl-與NH4+理論質(zhì)量濃度比為5.9,。
3.2 試驗(yàn)分析方法
取250mL水樣于500L燒杯中,,按比例加入漂粉精,然后進(jìn)行攪拌,,調(diào)節(jié)pH值,。待反應(yīng)完全后取水樣分別測定余氯及NH4+含量。NH4+和余氯分別采用納氏試劑分光光度法和碘量法測定,。
3.2.1 不同pH值條件下的處理效果
取300mLρ(NH4+)為30mg/L的廢水,,按Cl-與NH4+理論質(zhì)量濃度比5.9投加藥劑,分別于廢水pH值為5,6,,7,,8,9時(shí)進(jìn)行試驗(yàn),,反應(yīng)時(shí)間為15min,。試驗(yàn)結(jié)果見圖2。
由圖2可知:反應(yīng)pH值在6~8時(shí)氨氮處理效果較好,。反應(yīng)pH值為7時(shí),,氨氮去除率達(dá)90.7%,余氯質(zhì)量濃度為17.4mg/L,,此時(shí)反應(yīng)達(dá)到折點(diǎn),。反應(yīng)pH值較低時(shí)余氯含量迅速增加,,氨氮去除率降低,。這主要是氯化反應(yīng)生成的副產(chǎn)物NCl增加而造成的;反應(yīng)pH值較高時(shí)反應(yīng)副產(chǎn)物NO增加,殘余氨氮濃度升高,。由于NO無氧化性,,余氯含量上升相對(duì)較慢。試驗(yàn)過程中技術(shù)人員發(fā)現(xiàn),,該反應(yīng)對(duì)反應(yīng)pH值要求苛刻,,當(dāng)pH值偏離7較大時(shí)反應(yīng)較慢,而pH值等于7時(shí)反應(yīng)迅速發(fā)生,。
3.2.2 不同投加量下氨氮的去除效果
據(jù)上述試驗(yàn)結(jié)果,,確定反應(yīng)pH值為7,改變藥劑投加量進(jìn)行試驗(yàn),,反應(yīng)時(shí)間為15min,,試驗(yàn)結(jié)果見圖3。
由圖3可知:適當(dāng)增大Cl-與NH4+投入質(zhì)量濃度比能有效提高氨氮去除率,,但投加量過大,,反而會(huì)造成氨氮去除率下降而余氯含量上升。由HOCl-與水中的NH4+發(fā)生的主要反應(yīng)式可知,,當(dāng)Cl-與NH4+質(zhì)量濃度比低于理論值時(shí),,副產(chǎn)物NHCl2增加,高于理論值時(shí)NO與NCl3相應(yīng)增加,。這都使得余氯含量增加,,影響NH4+-N的去除效果。由試驗(yàn)結(jié)果可知,,Cl-與NH4+投入質(zhì)量濃度比為7時(shí),,氨氮去除率高,但余氯量相對(duì)質(zhì)量濃度比為6時(shí)要高。
3.2.3 反應(yīng)時(shí)間對(duì)氨氮去除率的影響
試驗(yàn)確定反應(yīng)pH值為7,,按Cl-與NH4+投入質(zhì)量濃度比為7投入漂粉精,,每隔5min取樣測定氨氮及余氯含量,試驗(yàn)結(jié)果見表2,。
折點(diǎn)氯化反應(yīng)迅速,,可在5min之內(nèi)反應(yīng)完全,有相關(guān)文獻(xiàn)報(bào)道該反應(yīng)可在幾秒種之內(nèi)迅速完成,。但通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),,當(dāng)按比例加入漂粉精后廢水中pH值在10.5以上,此時(shí)基本不發(fā)生反應(yīng),,只有將pH值調(diào)至9.5以下時(shí)反應(yīng)才能發(fā)生,,調(diào)節(jié)好pH值需要一定時(shí)間;其次反應(yīng)完全后氣體逸出也需要一段時(shí)間。因此,,實(shí)際反應(yīng)操作時(shí)間在5min以上,。
3.3 試驗(yàn)結(jié)論
1)漂粉精能去除廢水中氨氮污染物,使外排廢水達(dá)標(biāo)排放,。
2)佳工藝條件為反應(yīng)pH值為7,,反應(yīng)時(shí)間大于5min,Cl-與NH4+投入質(zhì)量濃度比為7∶1,,廢水氨氮去除率在98%以上,。