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發(fā)布時間: | 2023-11-22 12:47 |
最后更新: | 2023-11-22 12:47 |
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對于石化污水而言,,在之前的工藝中都經(jīng)過了生物處理等環(huán)節(jié),,剩余物質(zhì)都是難生物降解物質(zhì),僅采用常規(guī)的處理方法很難繼續(xù)降解污染物,,所以后段提標改造需采用強氧化的方法進行深度處理,。
循環(huán)催化氧化技術是將Fenton反應應用于流化床反應器中。利用流化床的方式,,將Fenton反應所產(chǎn)生的三價鐵離子,,以結(jié)晶或沉淀的方式覆于流化床的載體表面,作為新的催化劑進行催化反應,,是一項結(jié)合了均相Fenton反應和非均相Fenton反應技術優(yōu)點的廢水處理技術,。
試驗采用循環(huán)催化氧化技術對某石化污水進行氧化處理,探討其對COD的降解效果,、處理成本,、污泥產(chǎn)生量等因素,從而為石化污水提標改造提供一定理論及試驗參考,。
1,、試驗部分
1.1 廢水水質(zhì)
廢水來源于某石化污水處理廠,目前廢水經(jīng)“氣浮—吸附—酸化—生化—二沉—絮凝沉淀”處理,,終排放,。分別取二沉池出水和絮凝沉淀出水進行中試試驗。
1.2 試劑和儀器
主要試劑:FeSO4?7H2O(分析純),,質(zhì)量分數(shù)為30%的H2O2(分析純),NaOH(分析純),,zhonggesuanjia(分析純),,濃硫酸(分析純)。
主要儀器:PHS-3S型pH計,、5B-3B型多參數(shù)水質(zhì)測定儀,、循環(huán)催化氧化中試裝置(見表1),。
1.3 試驗方法
1.3.1 工藝流程
采用循環(huán)催化氧化技術對石化污水進行氧化處理,中試試驗工藝流程示意見圖1,。
待處理廢水提升至調(diào)節(jié)水箱,,調(diào)節(jié)pH值至微酸性,然后提升進入循環(huán)催化氧化反應器,,循環(huán)催化氧化出水部分回流至進水端,,回流水分兩部分,一部分混合亞鐵鹽進入進水端,,一部分混合H2O2進入進水端,,藥劑通過回流在設備本體內(nèi)與填料充分接觸,并發(fā)生化學反應,,從而達到降低有機物的目的,,部分出水進入后續(xù)中和槽,在中和槽加入堿液調(diào)節(jié)pH值至中性,,使出水中氧化后的Fe3+轉(zhuǎn)化成可沉淀物質(zhì),,并在混凝反應槽中與PAM(聚丙烯酰胺)接觸,使絮體變大,,在沉淀池中沉淀,,達到固液分離的目的。
1.3.2 運行參數(shù)
中試試驗裝置運行參數(shù)見表2,。
1.4 分析方法
zhonggesuanjia法測定COD(GB11914—1989),,每12h取樣分析一次COD。
2,、結(jié)果與討論
2.1 絮凝沉淀出水運行結(jié)果分析
試驗進水采用絮凝沉淀出水,,連續(xù)運行20d,12h采樣分析一次,,分析結(jié)果分別見圖2,、圖3。
從圖2,、圖3可以看出,,進水COD為70~120mg/L,平均為88.3mg/L,,控制硫酸亞鐵和雙氧水加藥量,,保證COD理論降解量為55mg/L,出水COD為20~50mg/L,,平均為34.8mg/L,。COD平均降解量為53.5mg/L,接近設定的理論降解量。
2.2 二沉池出水運行結(jié)果分析
進水采用二沉池出水,,連續(xù)運行14d,,12h采樣分析一次,試驗結(jié)果分別見圖4,、圖5,。
從圖4、圖5可以看出,,采用二沉池出水進行試驗,,進水COD在100~160mg/L,平均為127.9mg/L控制硫酸亞鐵和雙氧水加藥量,,保證COD理論降解量為60mg/L,,出水COD仍穩(wěn)定在20~50mg/L,平均為37.5mg/L,。平均降解量為90.4mg/L,,遠大于COD理論降解量。
采用二沉池出水作為試驗水質(zhì)較絮凝沉淀出水平均降解量高的主要原因,,二沉池出水COD包含溶解性COD和不溶性COD,,溶解性COD是通過羥基自由基的強氧化性去除的,而不溶性COD是通過后續(xù)鐵離子的絮凝效果去除的,。所以,,循環(huán)催化氧化工藝在石化污水提標改造的應用中應置于二沉池之后,由此可省去已有工藝中的絮凝沉淀過程,,節(jié)省部分運行費用,。
2.3 廢渣產(chǎn)生量對比
COD降解量以60mg/L計,對循環(huán)催化氧化處理絮凝沉淀出水,、二沉池出水所產(chǎn)生廢渣量和理論產(chǎn)渣量及傳統(tǒng)Fenton理論產(chǎn)渣量進行對比,。其中循環(huán)催化氧化理論加藥量按m(COD)∶m(H2O2)∶m(Fe2+)=0.47∶1∶(0.6~0.7)來計,傳統(tǒng)Fenton的產(chǎn)渣量理論加藥量按m(COD)∶m(H2O2)∶m(Fe2+)=0.47∶1∶1.5來計,,產(chǎn)渣量對比見圖6,。
從圖6可以看出,根據(jù)理論計算亞鐵離子添加量,,COD每降低60mg/L,,采用循環(huán)催化氧化處理每噸廢水則會產(chǎn)生出142.2g的絕干污泥;而在中試過程中,絮凝沉淀廢水經(jīng)過循環(huán)催化氧化處理后實際污泥產(chǎn)生量為178.3g,,大于理論產(chǎn)生量,。而二沉池廢水實際污泥產(chǎn)生量為228.4g,大于絮凝沉淀池廢水污泥產(chǎn)生量,,說明其產(chǎn)生的污泥為氫氧化鐵和絮凝出的不溶性有機物污泥,。而傳統(tǒng)Fenton理論上則會產(chǎn)生366g絕干污泥,,遠大于循環(huán)催化氧化工藝污泥產(chǎn)生量,。