1,、中試方法1.1催化廢水水質分析中試采用污"/>
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發(fā)布時間: | 2023-11-23 21:22 |
最后更新: | 2023-11-23 21:22 |
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當地對危險廢棄物的處理能力有限,故要求針對該股廢水進行零排放及分鹽中試研究,。
1,、中試方法
1.1 催化廢水水質分析
中試采用污水預處理單元的出水,主要為裂化催化劑廢水,。裂化催化劑是石油加工領域中重要的催化劑之一,,其生產過程涉及到高嶺土、氧化鋁,、分子篩等固體,,也使用硫酸銨、氯化銨等溶液,。催化劑廠排出的廢水中除含有可溶性離子外,,還含有一定量的固形物,其主要成分是硅鋁膠體,、分子篩,、催化劑細粉等。根據中試水質檢測追蹤,,進水水質見表1,。
1.2 中試流程
目前廢水零排放工藝基本分為預處理、膜濃縮及蒸發(fā)結晶三部分,。預處理主要去除大部分硬度,、重金屬及懸浮物,減少無機結垢風險,;膜濃縮用于縮減水量,,并達到產水回用的目的;蒸發(fā)結晶則使終鹽分主要以結晶物的形式析出。
中試流程如圖1所示,。
1.3 主要中試設備介紹
1.3.1 高效除硬反應器(MCR)裝置
主要通過投加藥劑反應及MCR裝置微濾膜的過濾,,去除廢水中大部分的硬度、硅,、SS等,。MCR工藝單元由兩個部分組成,包括:預調節(jié)反應池,、高效除硬反應器,。預調節(jié)反應過程是保障整體工藝穩(wěn)定運行的處理單元,針對不同類型的濃鹽水,,在不同的反應階段有針對性地投加復配藥劑,,并保證各類雜質反應完全。
MCR是整體工藝的核心單元,,反應器根據水質情況選用鈦合金材質,,閥門等配套選用非金屬材質的專用閥門。反應器內的核心分離元件為PTFE材質的袋式微濾膜,,具有高強度(抗拉強度可達到20MPa以上),、耐高溫、耐腐蝕,、耐酸堿的特性,,分離精度可以達到0.2μm,可以有效地截留調節(jié)反應池中形成的各類雜質及微生物,,保證了產水濁度和SDI等指標,,確保后續(xù)處理單元穩(wěn)定運行。中試使用的MCR工藝主要特點在于MCR代替了傳統除硬(工藝混凝+沉淀+多介質過濾器+超濾膜的組合工藝),,流程短,、出水水質好。
1.3.2 膜處理裝置
中試采用膜組合進行廢水濃縮減量化,,SWRO用于對來水進行脫鹽處理,、產水回用、濃水側鹽分富集,,濃縮水量,。
選用GE高效納濾分離膜,對SWRO濃水側的二價離子進行截留,,保證產水側鹽基本為氯化鈉,濃水側鹽主要為硫酸鈉及部分的氯化鈉,。
選用ED濃縮納濾的產水,,其主要含鹽為氯化鈉,ED的濃水進入蒸發(fā)器,蒸發(fā)結晶,,終產物為氯化鈉結晶鹽,。
選用DTRO濃縮納濾的濃水,其主要含鹽為硫酸鈉及其他雜質,,DTRO的濃水進入蒸發(fā)器后,,分質結晶獲得硫酸鈉及雜鹽等結晶物。
1.3.3 蒸發(fā)結晶裝置
分兩部分進行:DTRO濃水通過泵提升至硫酸鈉蒸發(fā)分質結晶裝置,,分別產生硫酸鈉,、雜鹽;ED濃水進入氯化鈉蒸發(fā)結晶裝置,,產生氯化鈉晶體及少量雜鹽,。
1.4 各工藝段主要數據分析
1.4.1 預處理+膜濃縮工藝段平均數據分析
中試各工藝段廢水數據見表2。
由表2可知,,微濾裝置(MCR)對進水硬度具有良好的去除能力,。通過現場中試pH的調整,及碳酸鈉加藥量的變化,,微濾出水硬度可控制在100mg/L以下,;廢水經SWRO處理后,產水TDS≤1000mg/L,,滿足(GB/T19923—2005)中的“敞開式循環(huán)冷卻水系統補充水”標準要求,;SWRO濃水經NF處理后,產水中的SO42-含量大幅度降低,,SO42-的截留率大于98%,;NF產水及濃水分別經ED和DTRO濃縮后,TDS的質量分數均能達到15%以上,。
1.4.2 蒸發(fā)結晶工藝數據分析
ED濃水側氯化鈉結晶數據見表3,。
由表3數據對比《工業(yè)鹽》(GB/T5462—2015)可知,按照干基進行折算,,納濾產水氯化鈉結晶鹽純度達到99.1%,,優(yōu)于干鹽Ⅰ級標準(折合干基氯化鈉質量分數為98.99%)。
因DTRO濃水中Na2SO4約占含鹽量的60%,,還有相當一部分的氯化鈉及其他雜質,,需再進行一次分鹽。目前蒸發(fā)分鹽主要為熱法分鹽與冷凍法分鹽,,為驗證兩種工藝的分鹽效果,,現場對兩種方案均進行中試,結果見表4,、表5,。
由表4數據對比《工業(yè)無水硫酸鈉》(GB/T6009—2014)可知,,按照干基進行折算,熱法分質結晶得到的硫酸鈉純度為98.6%,,優(yōu)于《工業(yè)無水硫酸鈉》(GB/T6009—2014)中Ⅱ類一等品標準(折合干基硫酸鈉質量分數為98.45%),。
由表5對比《工業(yè)無水硫酸鈉》(GB/T6009—2014)可知,按照干基進行折算,,冷凍法分質結晶得到的硫酸鈉純度為99.09%,,優(yōu)于《工業(yè)無水硫酸鈉》(GB/T6009—2014)中Ⅱ類一等品標準〔(折合干基硫酸鈉質量分數為98.45%)。
2,、結果與討論
通過中試及數據分析,、討論,對目前新興幾種膜工藝組合(中壓RO,、納濾,、DTRO、ED)在零排放上的應用進行驗證,,獲得相關實驗數據,。分別對熱法分質結晶與冷凍分質結晶的產品鹽純度進行比較,為后續(xù)零排放及分鹽項目的設計提供依據,。通過中試得到以下
(1)中試工藝采用:MCR+一級RO+NF+DTRO/ED+蒸發(fā)結晶的工藝路線,,技術可行、運行穩(wěn)定,,可以實現石化行業(yè)催化劑廢水的零排放以及結晶鹽的資源化利用目標,。
(2)MCR出水硬度能控制在100mg/L以下,優(yōu)于傳統的混凝沉淀+多介質過濾+超濾的除硬效果,。SiO2控制在20mg/L以下,。
(3)ED和DTRO可用于高濃鹽水的濃縮減量,濃水側TDS的質量分數均能達到15%以上,。
(4)Na2SO4采用熱法分質結晶工藝可滿足《工業(yè)無水硫酸鈉》(GB/T6009—2014)標準中的Ⅱ類一等品標準要求,。采用冷凍結晶工藝,可以滿足《工業(yè)無水硫酸鈉》(GB/T6009—2014)標準中的Ⅱ類一等品標準要求及以上,。在結晶鹽純度上,,冷凍分質結晶優(yōu)于熱法分質結晶,但在運行成本及投資成本上,,熱法結晶優(yōu)于冷凍結晶,。
(5)利用納濾分離特性,納濾產水的結晶鹽NaCl純度可以滿足《工業(yè)鹽》(GB/T5462—2015)標準中的工業(yè)干鹽Ⅰ級標準,。