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工業(yè)水處理工程 技術(shù)指導(dǎo)

品牌: 藍陽環(huán)保
產(chǎn)地: 江蘇常州
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發(fā)布時間: 2023-11-24 16:56
最后更新: 2023-11-24 16:56
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詳細說明

1.實驗原因及目的

(1)實驗原因

石灰石-石膏濕法煙氣脫硫過程中,由于煙氣中HCl及石灰石脫硫劑中含氯組分等的溶解吸收,,會使脫硫漿液中Cl濃度逐漸升高,,為了維持系統(tǒng)穩(wěn)定運行和保證石膏品質(zhì),需控制脫硫漿液中Cl濃度不高于20000mg/L,,定期排出一部分漿液,,即脫硫廢水,廢水成分主要包括懸浮物,、過飽和的亞硫酸鹽和硫酸鹽,、無機鹽離子(Ca2+、Mg2+,、SO42-,、Cl-)及重金屬等,,其中很多是國家環(huán)保標準中要求控制的類污染物。由于水質(zhì)的特殊性及各種重金屬離子對環(huán)境很強的污染性,,脫硫廢水處理難度大且需進行單獨處理,。脫硫廢水水量在電廠廢水中比例較小,其含鹽量高,、污染種類多,、水質(zhì)波動大,已成為燃煤電廠中成分復(fù)雜,、處理難度大的廢水,。隨著廢水排放標準的日益嚴格及用水、排水收費制度的建立,,火電廠作為用水,、排水大戶,無論從環(huán)境保護還是從經(jīng)濟運行角度,,節(jié)約用水和減少外排廢水已變得十分必要,。

2015年4月16日,國務(wù)院印發(fā)《水污染防治行動計劃》,,簡稱“水十條”,。嚴苛的環(huán)保政策促使電廠的廢水必須實施零排放。

通過表1比較結(jié)果,,不難看出,,低溫蒸發(fā)濃縮+旁路煙道蒸發(fā)大的優(yōu)點就是無需進行預(yù)處理,不受廢水處理總量限制,,有很高的靈活性,,且操作簡單,日常維護量小等,,在廢水零排放市場,,具有很強的優(yōu)勢,未來市場空間很大,。該工藝在運行過程中,將廢水濃縮的將廢水中的水蒸發(fā)出來,,回收利用,,在實現(xiàn)廢水零排放的還可以實現(xiàn)節(jié)水的目的。

(2)實驗?zāi)康?/p>

①由于廢水含Ca2+,、Mg2+,、SO42-高,濃縮后設(shè)備尤其是換熱器易堵塞,,重點考慮晶種法防結(jié)垢問題,,保證系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行,;

②摸索各設(shè)備換熱系數(shù)K。

2.實驗原理及工藝描述

(1)實驗原理

低溫蒸發(fā)技術(shù)原理:將脫硫廢水加熱到一定溫度后引入蒸發(fā)室,,由于該蒸發(fā)室中的壓力控制在低于熱脫硫廢水溫度所對應(yīng)的飽和蒸汽壓的條件下,,故熱脫硫廢水進入蒸發(fā)室后急速地部分氣化,從而使熱脫硫廢水自身實現(xiàn)了濃縮的目的,。

(2)工藝描述

本試驗選擇單效強制循環(huán)蒸發(fā)工藝,,熱源選用低品位蒸汽。

物料流向:原料經(jīng)進料泵進入蒸發(fā)室,,蒸發(fā)室內(nèi)廢水經(jīng)強制循環(huán)泵輸送至加熱室管程,,而后被加熱后的廢水進入蒸發(fā)室蒸發(fā)濃縮,達到濃縮要求后經(jīng)出料泵排出,。

蒸汽及冷凝水流向:飽和生蒸汽進入加熱室殼程與原料進行換熱,,冷凝后排至界外再利用;分離產(chǎn)生的二次蒸汽進入間接冷凝器,,與間接冷凝器殼程的循環(huán)水換熱冷凝后,,冷凝水進入冷凝水罐收集,輸送至外界再利用,,間接冷凝器內(nèi)的不凝氣由真空泵排出,。

本套系統(tǒng)中會產(chǎn)生少量不凝氣,長期積累會在冷凝側(cè)的局部形成較高濃度,,導(dǎo)致傳熱效率明顯下降,,本蒸發(fā)系統(tǒng)在加熱室設(shè)有專用的不凝氣排出口,在蒸發(fā)過程中可隨時打開不凝氣閥門進行定期排出,,以tigao傳熱效率,。

3.實驗數(shù)據(jù)及分析

本實驗裝置按照廢水進料量1000kg/h,蒸發(fā)量按照667kg/h,,濃縮倍率按照3倍進行設(shè)計,。

試驗過程中進行了兩組168連續(xù)運行試驗,一組原水取自澄清器后,,一組原水取自三聯(lián)箱前,。

澄清器后原水中主要為可溶解性鹽分及少量懸浮物,澄清器后取水168期間,,進入系統(tǒng)的廢水總量184t(含可溶性鹽及懸浮物),平均每小時廢水給料量1095kg/h,;二次蒸汽冷凝水總量116.28t,平均每小時蒸發(fā)量為692kg/h;平均濃縮倍率2.72倍,。本組試驗濃縮液出料泵排放量與進料泵liuliang連鎖,,進料泵liuliang與蒸發(fā)室液位連鎖,由于蒸發(fā)室液位波動較大,未達到濃縮倍率要求,,在8月14日19:10修改濃縮倍率為3.6,,8月15日10:47修改濃縮倍率為4,15:28調(diào)整濃縮倍率為4.5,。

三聯(lián)箱前原水中主要為可溶解性鹽分及懸浮物,,懸浮物濃度為1%~3%,三聯(lián)箱前取水168期間,,進入系統(tǒng)的廢水總量193t(含可溶性鹽及懸浮物),平均每小時廢水給料量1149kg/h,;二次蒸汽冷凝水總量122.69t,平均每小時蒸發(fā)量為730kg/h,;平均濃縮倍率2.74倍,。本組試驗濃縮液出料泵排放量與二次蒸汽冷凝水liuliang連鎖,進料泵liuliang與蒸發(fā)室液位連鎖,,蒸發(fā)室液位波動范圍調(diào)小,,且168試驗期間未進行參數(shù)調(diào)整。


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