證書作用: | 招投標加分,、形象提升,、提升信用度 |
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發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-14 19:55 |
最后更新: | 2023-12-14 19:55 |
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分析幾次石膏品質(zhì)不合格的運行工況,,發(fā)現(xiàn)大多是在滿負荷工況下,,原煙氣SO2含量在3000mg/ m3以上時,,會出現(xiàn)吸收塔密度居高不下,、石膏脫水效果不好的情況,,通過對其相關運行控制指標分析,,發(fā)現(xiàn)有以下幾個方面因素影響石膏品質(zhì),。1.1 運行工況遠偏離脫硫系統(tǒng)的設計值1.1.1 高負荷時入口原煙氣二氧化硫濃度超設計值
電廠脫硫系統(tǒng)機組滿負荷運行,,入口原煙氣二氧化硫濃度達到4000mg/Nm3(設計入口原煙氣二氧化硫濃度3393mg/Nm3),入口煙溫高達160℃(設計入口煙溫為123℃),。吸收塔密度高,,真空皮帶脫水機上的石膏成黑色泥狀,脫水困難,,脫硫石膏含水量高,,亞硫酸鹽含量高(23.8%),原因為進入吸收塔的二氧化硫處理量增大,,遠遠超過了設計工況,,造成吸收塔吸收及氧化效果不佳,亞硫酸鹽含量大,,不易脫水,,石膏品質(zhì)不合格。
1.1.2 入口原煙氣溫度超設計值設計入口煙溫為123℃,,但由于省煤器及空氣預熱器設備設計缺陷,,入口煙溫高達165℃,造成脫硫系統(tǒng)吸收效果不好,,脫硫效率下降,,煙囪入口二氧化硫濃度升高。為保證滿足環(huán)保排放要求,,吸收塔pH值控制較高,,高pH值控制不利于氧化反應的進行,石膏結晶效果不好,,亞硫酸鹽向硫酸鹽氧化比例不大,,不利于脫水。
1.1.3 入爐煤發(fā)熱量比設計值低設計入爐煤發(fā)熱量為5300kJ/kg,,鍋爐用煤量為129t/h,,而實際入爐煤發(fā)熱量為4900kJ/kg,鍋爐實際用煤量在145t/h 左右,。由于設計煤種發(fā)熱量高,,造成原煤量增加10%以上;同時原煙氣流量增大,,單位時間內(nèi)處理二氧化硫量大,,超出脫硫系統(tǒng)的處理能力,運行一臺氧化風機(一用一備)的氧化效果不好,,吸收及氧化充分反應條件不滿足,,造成吸收塔石膏漿液氧化不徹底,漿液亞硫酸根含量超標,石膏結晶時間過短,,石膏過飽和度達不到1.3左右的要求,,石膏濾餅品質(zhì)差,脫水困難,。
1.2 入爐煤的配燒受限受原煤供應(煤源不穩(wěn)定,,來煤礦點多,煤種較雜)和煤場容量偏小堆(燃煤分類存放空間受限)影響,,運行的配煤摻燒受到限制,;特別是在煤場存煤較少時,配煤工作無法進行,,造成有時煤場只有含硫量低但發(fā)熱量也低的印尼煤,,有時又只有含硫量高而發(fā)熱量低的平