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廢水 處理裝置 協(xié)同環(huán)保驗(yàn)收

品牌: 藍(lán)陽環(huán)保
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發(fā)布時(shí)間: 2023-12-16 07:01
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  反滲透(RO)技術(shù)以其脫鹽率高,、環(huán)保,、適應(yīng)范圍廣等特點(diǎn)廣泛應(yīng)用于鋼廠廢水回用、地表水回用,、海水淡化,、電鍍廢水回用等領(lǐng)域,隨著全球性水資源的日益短缺和水污染加劇,,廢水回用已成為水資源的重要組成部分,。鋼鐵廠在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的工業(yè)廢水,在鋼廠廢水資源利用中,,超濾(UF)+反滲透(RO)深度處理工藝得到越來越廣泛的應(yīng)用,,利用RO技術(shù)進(jìn)行鋼廠廢水回用是緩解工業(yè)用水荒的戰(zhàn)略對策之一,也是實(shí)現(xiàn)水資源的可持續(xù)利用,、防止環(huán)境污染的一種有效途徑,。同時(shí)也有效降低了噸鋼的新水消耗量,為推進(jìn)鋼鐵企業(yè)節(jié)能減排和綠色轉(zhuǎn)型做出了貢獻(xiàn),。

  河南某鋼鐵廠的工業(yè)廢水主要來源于生產(chǎn)工藝過程用水,、設(shè)備與產(chǎn)品冷卻水、煙氣洗滌和場地沖洗排放水,、生活排放水等綜合廢水的混合水,該混合廢水經(jīng)污水站處理后作為回用工程的源水,,經(jīng)超濾(UF)+反滲透(RO)深度處理后,,作為本廠生產(chǎn)用水的補(bǔ)充水。

  由于鋼廠的工藝產(chǎn)品不同,、運(yùn)行管理不同,,使污水水質(zhì)波動較大,而且污水成分復(fù)雜,,雜質(zhì)濃度較高,,所以,反滲透(RO)系統(tǒng)需要專門設(shè)計(jì)一系列的預(yù)處理過程,,完善RO進(jìn)料水的預(yù)處理工藝,,包括供酸和添加阻垢劑等,預(yù)防膜元件的污染,。但是,,即便系統(tǒng)有較為完善的預(yù)處理單元,也不能完全避免膜在使用過程中受到污染,,膜污染會導(dǎo)致進(jìn)出水壓差升高,,脫鹽率降低,,產(chǎn)水量下降等問題。RO系統(tǒng)膜受污染后,,應(yīng)采用合理的清洗方法及時(shí)進(jìn)行清洗,,否則,污染物的沉積會導(dǎo)致系統(tǒng)不定期停產(chǎn),,甚至需要頻繁更換膜組元件,。所以,發(fā)現(xiàn)RO膜污染后及時(shí)進(jìn)行有效的清洗是保證RO系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要環(huán)節(jié),。

  1,、鋼廠廢水回用水質(zhì)處理工藝

  河南某大型鋼廠針對本廠廢水特點(diǎn),利用超濾(UF)+反滲透(RO)深度處理技術(shù)作為廢水回用的主要水處理工藝,,設(shè)計(jì)的廢水處理量為2.8萬m3/d,,系統(tǒng)設(shè)備配置如下:曝氣氧化池+高密度澄清池+V型濾池+超濾(UF)+反滲透(RO)等組成。系統(tǒng)使用的反滲透膜是美國的KOCH科氏聚酰胺復(fù)合膜,,水處理工藝流程如圖1所示,。

  2、反滲透(RO)膜污染原因及污染物分析

  2.1 RO系統(tǒng)概況及存在的問題

  該鋼廠廢水回用項(xiàng)目中,,共有6套反滲透(RO)裝置用于廢水回用,,設(shè)計(jì)產(chǎn)水量單套200m3/h,回收率70%,,運(yùn)行2年后,,2號、5號RO系統(tǒng)出現(xiàn)了較為明顯的出水量下降,,膜端壓差增加,,脫鹽率降低等現(xiàn)象,經(jīng)了解,,在運(yùn)行過程中廠方盡管進(jìn)行了定時(shí)的正沖,、反沖維護(hù)操作,但沖后出水效果沒有明顯的改善,,而且,,經(jīng)過常規(guī)的化學(xué)清洗已經(jīng)不能達(dá)到降低壓差、提高產(chǎn)水量的目的,,為避免RO系統(tǒng)大規(guī)模更換膜元件,,決定對2號、5號RO系統(tǒng)膜污染原因及清洗進(jìn)行分析研究,,確保RO系統(tǒng)平穩(wěn),、正常的運(yùn)行。

  2.2 鋼廠廢水水質(zhì)分析

  鋼廠廢水經(jīng)污水站處理后作為廢水回用工程的源水,,其水質(zhì)分析如表1所示,。

  由上述分析結(jié)果可以看出,,鋼廠廢水成分復(fù)雜,含鹽量高,、硬度大,,懸浮物多,有機(jī)物含量高,,尤其是Ca2+,、SO42-含量較高,因此,,應(yīng)完善RO系統(tǒng)預(yù)處理工藝,,加強(qiáng)預(yù)處理管理控制水平,確保RO系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),,避免RO膜受到污染,。

  2.3 反滲透(RO)膜污染物成分分析

  拆卸受污染RO系統(tǒng)膜元件,打開RO膜元件端板,,發(fā)現(xiàn)膜表面附著一層淡黃色黏泥狀沉積物,,取樣對污染物成分進(jìn)行化學(xué)分析,分析結(jié)果如表2所示,。

  由表2分析結(jié)果可以看出,,污染物主要是有機(jī)物和微生物污垢,以及硫酸鈣,、碳酸鈣等無機(jī)鹽垢,。

  2.4 反滲透(RO)膜污染原因分析

  鋼廠廢水成分復(fù)雜,有機(jī)物,、Ca2+,、SO42-含量較高,特別是鋼鐵企業(yè),,因工藝產(chǎn)品不同,,運(yùn)行管理不同,,使鋼廠廢水水質(zhì)波動較大,,對加藥工藝會產(chǎn)生較大的影響,因此,,需要加強(qiáng)管理,,不斷優(yōu)化,對預(yù)處理單元應(yīng)不斷完善,,提高管理水平,,否則,常常會導(dǎo)致RO膜元件受到污染,,可見,,運(yùn)行管理不當(dāng)是導(dǎo)致膜污染的重要原因,。

  另外,鋼鐵企業(yè)的廢水經(jīng)常規(guī)處理后,,排出水的COD,、含油量常常難以滿足RO系統(tǒng)的要求,這對RO膜材料和組件的反污染設(shè)計(jì)與選型提出了更高的要求,。鋼廠廢水回用RO系統(tǒng)膜污染是經(jīng)常發(fā)生的現(xiàn)實(shí)問題,,發(fā)現(xiàn)RO系統(tǒng)膜污染后及時(shí)進(jìn)行合理、有效的清洗是保證RO系統(tǒng)正常運(yùn)行的有效方法,。

  3,、反滲透(RO)膜化學(xué)清洗

  針對該廠RO膜污染情況及污垢特點(diǎn),采用單一酸洗或堿洗達(dá)不到預(yù)期清洗效果,,確定采用“殺菌+酸洗+堿洗+酸洗”清洗方案,,對該廠2號、5號RO系統(tǒng)進(jìn)行化學(xué)清洗,。

  工藝流程如下:水沖洗—?dú)⒕疀_洗—酸洗—水沖洗—堿洗—水沖洗—酸洗—水沖洗—完成,。

  3.1 清洗工藝參數(shù)

  殺菌:殺菌劑選用2,2-二溴-3-次氮丙酰胺,加入濃度400~500mg/L,,水溫控制在30~35℃,,循環(huán)30~60min,浸泡4h,。

  酸洗:采用鹽酸,,控制pH在2~3,水溫控制在30~35℃,。

  堿洗:1.5%次氯酸鈉,,2.0%碳酸鈉,0.01%表面活性劑,,控制pH在10~11,,水溫控制在30~35℃。

  3.2 清洗步驟

  (1)水沖洗,?;瘜W(xué)清洗前,采用RO產(chǎn)水進(jìn)行沖洗,,目的是有效帶走RO膜表面部分污染物;化學(xué)清洗后的水沖洗,,目的是置換化學(xué)清洗廢液,為產(chǎn)品水的質(zhì)量提供保證,。

  (2)殺菌,。向清洗水箱內(nèi)注水,用蒸汽加熱,啟動清洗泵,,緩慢加入殺菌劑,,動態(tài)循環(huán),清洗溶液由無色變化為淡黃色,,放掉清洗溶液,,重新配制新的清洗液,如此循環(huán),,清洗至溶液顏色不變后,,浸泡4h,放掉清洗液,,進(jìn)行水沖洗,,出水干凈后水沖洗結(jié)束。

  (3)酸洗,。酸洗時(shí),,向清洗水箱內(nèi)注水,用蒸汽加熱,,啟動清洗泵,,緩慢加入鹽酸,pH控制在2~3,,進(jìn)行分段清洗,,先清洗一段,再清洗二段,。動態(tài)循環(huán)40min,,再浸泡40min。如此交替進(jìn)行清洗,,當(dāng)pH值不再升高時(shí),,進(jìn)行水沖洗,出水pH值達(dá)到6~7時(shí),,水沖洗結(jié)束,。

  (4)堿洗。向清洗水箱內(nèi)注水,,用蒸汽加熱,,啟動清洗泵,慢慢加入清洗藥劑,,攪拌使清洗藥劑完全溶解,,先清洗一段,,再清洗二段,。動態(tài)循環(huán)40min,再浸泡50min,。如此交替進(jìn)行清洗,,若pH降低0.5時(shí),,加入NaOH控制pH值在10~11。當(dāng)pH值不再降低時(shí),,進(jìn)行水沖洗,,出水pH值達(dá)到6~7時(shí),水沖洗結(jié)束,。

  (5)酸洗,。堿洗后,當(dāng)水沖洗至出水為中性后,,再進(jìn)行一次酸洗,,其清洗方法及工藝同上酸洗所述。

  (6)水沖洗,?;瘜W(xué)清洗結(jié)束后,用大量RO產(chǎn)品水對清洗水箱,、管道,、RO系統(tǒng)進(jìn)行沖洗,當(dāng)pH達(dá)到中性為止,。

  (7)在清洗過程中排放的廢酸,、廢堿,應(yīng)用酸,、堿進(jìn)行中和處理,,防止環(huán)境污染。


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