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Mirle盟立伺服驅(qū)動(dòng)器維修

單價(jià): 面議
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 福建 廈門
有效期至: 長期有效
發(fā)布時(shí)間: 2023-12-21 03:50
最后更新: 2023-12-21 03:50
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Mirle盟立伺服驅(qū)動(dòng)器維修

廈門友億佳自動(dòng)化設(shè)備維修各品牌型號(hào)變頻器,,伺服驅(qū)動(dòng)器,,觸摸屏(人機(jī)界面),工控機(jī),,PLC,,掃碼器,,直流調(diào)速器,軟啟動(dòng)器,,變頻電源,,高頻電源,系統(tǒng)控制器,,工業(yè)電路板,,I/O板卡,工控主板;等各行業(yè)工控設(shè)備維修,。

伺服驅(qū)動(dòng)器維修檢測(cè)方法:
1,、示波器檢查驅(qū)動(dòng)器的電流監(jiān)控輸出端時(shí),發(fā)現(xiàn)它全為噪聲,,無法讀出,;
故障原因:電流監(jiān)控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。
處理方法:可以用直流電壓表檢測(cè)觀察,。
2,、電機(jī)在一個(gè)方向上比另一個(gè)方向跑得快;
(1)故障原因:無刷電機(jī)的相位搞錯(cuò),。
處理方法:檢測(cè)或查出正確的相位,。
(2)故障原因:在不用于測(cè)試時(shí),測(cè)試/偏差開關(guān)打在測(cè)試位置,。
處理方法:將測(cè)試/偏差開關(guān)打在偏差位置,。
(3)故障原因:偏差電位器位置不正確。
處理方法:重新設(shè)定,。
3,、電機(jī)失速;
(1)故障原因:速度反饋的極性搞錯(cuò)。
處理方法:可以嘗試以下方法,。
a.如果可能,,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動(dòng)器上可以)
b.如使用測(cè)速機(jī),,將驅(qū)動(dòng)器上的tach+和tach-對(duì)調(diào)接入,。
c.如使用編碼器,將驅(qū)動(dòng)器上的enc a 和enc b 對(duì)調(diào)接入,。
d.如在hall速度模式下,,將驅(qū)動(dòng)器上的hall-1和hall-3對(duì)調(diào),再將motor-a和motor-b對(duì)調(diào)接好,。
(2)故障原因:編碼器速度反饋時(shí),,編碼器電源失電。
處理方法:檢查連接5v編碼器電源,。確保該電源能提供足夠的電流,。如使用外部電源,確保該電壓
是對(duì)驅(qū)動(dòng)器信號(hào)的,。
燈是綠的,,但是電機(jī)不動(dòng);
(1)故障原因:一個(gè)或多個(gè)方向的電機(jī)禁止動(dòng)作,。
處理方法:檢查+inhibit和-inhibit端口,。
(2)故障原因:命令信號(hào)還是對(duì)驅(qū)動(dòng)器信號(hào)的。
5.上電后,驅(qū)動(dòng)器的led燈不亮,;
故障原因:供電電壓太低,,小于小電壓值要求。
處理方法:檢查并提高供電電壓,。
6.當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),,led燈閃爍;
(1)故障原因:hall相位錯(cuò)誤,。
處理方法:檢查電機(jī)相位設(shè)定開關(guān)(60度/120度)是否正確,。多數(shù)無刷電機(jī)都是120度相差。
(2)故障原因:hall傳感器故障
處理方法:當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)檢測(cè)hall a,hall b,hall c的電壓,。電壓值應(yīng)該在5vdc和0之間,。
燈始終保持紅色;
故障原因:存在故障,。
處理方法:原因:過壓,、欠壓,、短路,、過熱、驅(qū)動(dòng)器禁止,、hall無效,。

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東元伺服驅(qū)動(dòng)器, r92并接于igbt管子的g,、e極間,,個(gè)好處就是,將igbt管子輸入端的高阻狀態(tài)變?yōu)榈妥锠顟B(tài) 控制電路 現(xiàn)在變頻調(diào)速器基本系用16位、32位單片機(jī)或dsp為控制核心,,從而 實(shí)現(xiàn)全數(shù)字化控制在變量或變量的域值變化到超出數(shù)據(jù)字典中所定義的變化靈敏度時(shí),,它們就被觸發(fā)執(zhí)行一次

AL-05是編碼器通訊異常警報(bào)。
    1.檢查通訊線纜是否有斷線,,錯(cuò)線各種情況,。

    2.伺服驅(qū)動(dòng)器與伺服電機(jī)是否正常搭配。

    3.驅(qū)動(dòng)器的接收芯片或者電機(jī)的編碼器出現(xiàn)異常,,通過交叉檢測(cè)的方法判斷是電機(jī)編碼器故障還是驅(qū)動(dòng)器故障

那么伺服驅(qū)動(dòng)器維修要怎么處理,,以下是一些方法:
1、示波器檢查驅(qū)動(dòng)器的電流監(jiān)控輸出端時(shí),,發(fā)現(xiàn)它全為噪聲,,無法讀出。
故障原因:電流監(jiān)控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器),。
處理方法:可以用直流電壓表檢測(cè)觀察,。
2、電機(jī)在一個(gè)方向上比另一個(gè)方向跑得快,。
故障原因:無刷電機(jī)的相位搞錯(cuò),。
處理方法:檢測(cè)或查出正確的相位。
故障原因:在不用于測(cè)試時(shí),,測(cè)試/偏差開關(guān)打在測(cè)試位置,。
處理方法:將測(cè)試/偏差開關(guān)打在偏差位置。
故障原因:偏差電位器位置不正確,。
處理方法:重新設(shè)定,。
3、電機(jī)失速,。
故障原因:速度反饋的極性搞錯(cuò),。
處理方法:
a.如果可能,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置,。(某些驅(qū)動(dòng)器上可以)
b.如使用測(cè)速機(jī),,將驅(qū)動(dòng)器上的TACH+和TACH-對(duì)調(diào)接入。
c.如使用編碼器,,將驅(qū)動(dòng)器上的ENC A和ENC B對(duì)調(diào)接入,。
d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動(dòng)器上的HALL-1和HALL-3對(duì)調(diào),,再將Motor-A和Motor-B對(duì)調(diào)接好,。
故障原因:編碼器速度反饋時(shí),編碼器電源失電,。


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