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處理污水裝置 khasd19

品牌: 藍(lán)陽(yáng)環(huán)保
產(chǎn)地: 江蘇常州
加工定制:
單價(jià): 25630.00元/套
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 江蘇 常州
有效期至: 長(zhǎng)期有效
發(fā)布時(shí)間: 2023-11-23 21:58
最后更新: 2023-11-23 21:58
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近年來(lái),,隨著環(huán)保力度的加大,,火力發(fā)電廠面臨著嚴(yán)峻的生存挑戰(zhàn),工業(yè)廢水處理回收利用已是刻不容緩的重要任務(wù),。結(jié)合公司工業(yè)廢水實(shí)際,,將沖灰廢水與其他酸性廢水中和,進(jìn)行殺菌滅藻、曝氣和沉降等處理,使廢水pH,、COD、濁度等指標(biāo)達(dá)到灰場(chǎng)用水和綠化用水標(biāo)準(zhǔn)后,,一部分作為灰?guī)煊盟h(huán)使用,另一部分進(jìn)入復(fù)用水池,。

1,、廢水回用研究重點(diǎn)

利用沖灰廢水中和工業(yè)廢水,反應(yīng)原理:H++OH-=H2O,,沖灰水的pH值約為12,,樹(shù)脂再生廢水pH值約為3,脫硫廢水pH值約為6,。使沖灰水分別進(jìn)入工業(yè)廢水池中和樹(shù)脂再生廢水,、和濃縮澄清池中和脫硫廢水,調(diào)節(jié)廢水pH值在6~9,,在廢水池中經(jīng)過(guò)曝氣,、加次氯酸鈉降低有機(jī)物含量、澄清濃縮池混凝澄清等工序處理后,,清水進(jìn)入出水監(jiān)督池,,檢驗(yàn)合格后分別用作沖灰水和復(fù)用水回收利用,大大減少?gòu)U水處理過(guò)程中酸,、堿用量,,為公司生產(chǎn)節(jié)約成本,創(chuàng)造效益,。

2,、廢水回用處理程序措施

2.1 工業(yè)廢水收集

預(yù)處理澄清池排污水進(jìn)入1號(hào)工業(yè)廢水池,水處理樹(shù)脂再生廢水可先進(jìn)行一次中和,,即再生陽(yáng)樹(shù)脂的酸性水和再生陰樹(shù)脂的堿性水中和,,再生廢水流入1號(hào)工業(yè)廢水池;凝結(jié)水精處理樹(shù)脂再生廢水,鍋爐化學(xué)清洗廢水,、排污水流入2,、3號(hào)工業(yè)廢水池,4號(hào)工業(yè)廢水池為調(diào)節(jié)池;脫硫廢水脫石膏后依次經(jīng)三聯(lián)箱處理進(jìn)入濃縮澄清池;沖灰廢水流入沖灰廢水池自然沉降,。未處理的各廢水水質(zhì)情況見(jiàn)表1,。


2.2 脫硫廢水處理

脫硫系統(tǒng)需要連續(xù)排放一定量廢水以保證脫硫系統(tǒng)需要,根據(jù)脫硫廢水的成分和排放量,,設(shè)置廢水處理系統(tǒng),。脫硫廢水處理系統(tǒng)采用了中和,、沉降、絮凝的化學(xué)工藝流程,,處理脫硫裝置排出的廢水,,去除其中的重金屬、懸浮物等,,調(diào)節(jié)pH值至合適的范圍內(nèi),,以達(dá)到國(guó)家二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。

脫硫廢水即脫硫后漿液經(jīng)脫水形成石膏,,石膏進(jìn)入石膏庫(kù)外運(yùn),,部分溢流水經(jīng)溢流水泵返回吸收塔,產(chǎn)生的廢水由廢水旋流器底流出,,依次經(jīng)過(guò)中和箱,、沉降箱、絮凝箱進(jìn)入廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行處理,。脫硫廢水在中和箱通過(guò)加酸,、堿調(diào)節(jié)廢水pH值,調(diào)至pH值5~6后進(jìn)入沉降箱,,在沉降箱中加入混凝劑,、助凝劑和有機(jī)硫以降低廢水的濁度,去除重金屬離子,、堿土金屬及某些非金屬離子,。加入部分堿可使廢水的pH值提高,重金屬硫化物的溶解度降低,,可認(rèn)為重金屬已被完全去除,。而后廢水進(jìn)入絮凝箱,加入絮凝劑使廢水中的懸浮物和膠體物質(zhì)凝聚成大顆粒沉降下來(lái),,達(dá)到泥水分離的效果,。

2.3 機(jī)組排水及樹(shù)脂再生廢水處理

再生廢水處理方案設(shè)計(jì)如圖1:


預(yù)處理澄清池排污水進(jìn)入1號(hào)工業(yè)廢水池,水處理樹(shù)脂再生廢水可先進(jìn)行一次中和,,即再生陽(yáng)樹(shù)脂的酸性水和再生陰樹(shù)脂的堿性水中和,,再生廢水流入1號(hào)工業(yè)廢水池;凝結(jié)水精處理樹(shù)脂再生廢水,鍋爐清洗廢水,,排污水流入2,、3號(hào)工業(yè)廢水池,4號(hào)工業(yè)廢水池為調(diào)節(jié)池;各工業(yè)廢水池采用曝氣的方法降低水中COD含量,。

將部分沖灰水引入4號(hào)工業(yè)廢水池,,通過(guò)控制堿性沖灰水的量來(lái)控制中和后廢水的pH值,必要時(shí)還需投加酸,、堿調(diào)節(jié)pH在8~9,,中和后的廢水通過(guò)廢水轉(zhuǎn)運(yùn)泵打至濃縮澄清池,。

2.4 廢水混合處理

各廢水在濃縮澄清池中與處理過(guò)的脫硫廢水混合,經(jīng)混凝澄清處理,,進(jìn)行泥水分離,,泥往下自然沉降,清水從上部出水溝自流進(jìn)入出水監(jiān)督池,,調(diào)整pH達(dá)到6.0~9.0,、濁度不大于70mg/L、COD≤100mg/L后自流至清水池,,一部分直接送至灰場(chǎng)作為沖灰用水,,另一部分送至復(fù)用水系統(tǒng)繼續(xù)使用。

若濃縮澄清池出水水質(zhì)不好且pH值不達(dá)標(biāo),,可向濃縮澄清池中加入混凝劑和助凝劑,另一路沖灰水引入濃縮澄清池,,將濃縮澄清池的pH值調(diào)節(jié)至8~9,,即可保證混凝反應(yīng)完全,出水質(zhì)量合格,。澄清池排泥水收集后送至泥漿濃縮池濃縮,,產(chǎn)生的污泥達(dá)到一定量時(shí)由污泥泵送入污泥脫水機(jī)脫水處理,固化后的泥餅由汽車外運(yùn)至灰場(chǎng),。

3,、效果評(píng)價(jià)

按照公司以往使用的工業(yè)廢水處理方式,用工業(yè)氫氧化鈉中和酸性廢水,,費(fèi)用約5500元/t;工業(yè)鹽酸中和堿性廢水,,費(fèi)用約560元/t,處理廢水成本約合2元/t,,每天處理廢水200t,,每年處理工業(yè)廢水花費(fèi)15×104余元,費(fèi)用相當(dāng)可觀,,其中費(fèi)用高的屬工業(yè)氫氧化鈉用量,。同時(shí),通過(guò)酸性廢水和沖灰廢水兩路的中和協(xié)調(diào)濃縮澄清池加藥處理,,保證了工業(yè)廢水處理水質(zhì)合格,,pH達(dá)到6.0~9.0,濁度不大于70mg/L,,COD≤100mg/L,。處理合格的廢水一路自流至清水池通過(guò)水泵打至復(fù)用水池循環(huán)利用,另一路水直接用回收水泵打至灰?guī)?。通過(guò)上述方案處理工業(yè)廢水,,可大大減少酸,、堿的用量,處理成本可降至0.5元/t,,又不影響其他化學(xué)藥劑的使用效果,,既保證工業(yè)廢水處理水質(zhì)合格,又實(shí)現(xiàn)了廢水的回收利用,,大大降低了公司生產(chǎn)成本,。


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