氰化物屬于劇毒物質(zhì),,對(duì)人體的危"/>

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處理污水的方法 提供技術(shù)咨詢(xún)

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含氰廢水主要來(lái)源于金銀濕法提取廢水,、金屬電鍍廢水、焦?fàn)t和高爐煤氣洗滌廢水,、化工生產(chǎn)廢水等,。氰化物屬于劇毒物質(zhì),對(duì)人體的危害主要是與高鐵細(xì)胞色素酶結(jié)合,,生成氰化高鐵細(xì)胞色素氧化酶而使其失去傳遞氧的作用,,引起組織窒息。

目前,,含氰廢水的處理方法主要為堿性氯化法,、因科法、過(guò)氧化氫氧化法,、臭氧氧化法等,,采用的處理藥劑一般為漂白粉、焦亞硫酸鈉,、過(guò)氧化氫,、臭氧等,這些藥劑在使用時(shí)存在使用條件苛刻,、處理設(shè)施復(fù)雜,、處理時(shí)間長(zhǎng)、產(chǎn)生二次污染,、存在安全隱患或處理成本高等問(wèn)題,。

針對(duì)某礦山低濃度含氰廢水,采用長(zhǎng)春黃金研究院有限公司自主研發(fā)的CG101高效藥劑脫氰法進(jìn)行處理,,基于單因素分析法考察了CG101高效藥劑投加量,、反應(yīng)pH、反應(yīng)時(shí)間,、絮凝劑種類(lèi)等對(duì)總氰化合物去除效果的影響,,確定了佳試驗(yàn)條件,并進(jìn)行了工業(yè)化應(yīng)用,,取得了良好效果,。

1、含氰廢水性質(zhì)

某礦山低濃度含氰廢水水質(zhì)分析結(jié)果見(jiàn)表1,。


由表1可知,,該含氰廢水中總氰化合物和重金屬質(zhì)量濃度均較低。根據(jù)處理目標(biāo)要求,處理后總氰化合物質(zhì)量濃度需達(dá)到GB3838—2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)限值要求,,即總氰化合物≤0.05mg/L,。

2、脫氰方法確定及條件優(yōu)化

2.1 脫氰方法選擇

采用CG101高效藥劑脫氰法,、過(guò)氧化氫氧化法,、硫酸亞鐵沉淀法3種方法進(jìn)行低濃度含氰廢水處理。取3份250mL含氰廢水置于燒杯中,,利用磁力攪拌器進(jìn)行攪拌,,分別加入3g/LCG101高效藥劑、3g/L過(guò)氧化氫,、3g/L硫酸亞鐵,,使用(1+9)硫酸控制反應(yīng)pH值為7.5左右,充分?jǐn)嚢?h,,反應(yīng)完成后過(guò)濾,,分析濾液中總氰化合物質(zhì)量濃度。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖1,。


由圖1可知:在相同藥劑投加量條件下,,CG101高效藥劑脫氰法可以滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求,而過(guò)氧化氫氧化法和硫酸亞鐵沉淀法無(wú)法達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,。CG101高效藥劑不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品,,方便管理,推薦采用CG101高效藥劑脫氰法進(jìn)行處理,。

2.2 CG101高效藥劑脫氰法

2.2.1 藥劑投加量

取250mL含氰廢水置于燒杯中,,利用磁力攪拌器進(jìn)行攪拌,分別加入CG101高效藥劑0.2g/L,、0.3g/L、0.4g/L,、0.5g/L,、1.0g/L、1.5g/L,、2.0g/L,、3.0g/L,使用(1+9)硫酸控制反應(yīng)pH值為7.5左右,,反應(yīng)完成后過(guò)濾,,分析濾液中總氰化合物質(zhì)量濃度。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖2,。


由圖2可知:當(dāng)CG101高效藥劑投加量為0.2g/L時(shí),,總氰化合物質(zhì)量濃度為0.070mg/L,不能滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求;CG101高效藥劑投加量增加至0.3g/L時(shí),總氰化合物質(zhì)量濃度為0.011mg/L,,滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求,。綜合考慮藥劑成本,推薦CG101高效藥劑投加量為0.3g/L,。

2.2.2 反應(yīng)pH

取250mL含氰廢水置于燒杯中,,利用磁力攪拌器進(jìn)行攪拌,加入CG101高效藥劑0.3g/L,,使用(1+9)硫酸控制反應(yīng)pH值分別為6.5,,7.5,8.5,,9.5,,10.5,以及不調(diào)節(jié)pH(11.8),,充分?jǐn)嚢?h,,反應(yīng)完成后過(guò)濾,分析濾液中總氰化合物質(zhì)量濃度,。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖3,。


由圖3可知:反應(yīng)pH值為8.5時(shí),CG101高效藥劑處理效果不理想,,總氰化合物質(zhì)量濃度不能滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求,,其他pH條件下處理后的廢水均滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求。綜合考慮,,推薦反應(yīng)pH值控制在6.5~7.5,。

2.2.3 反應(yīng)時(shí)間

取250mL含氰廢水置于燒杯中,利用磁力攪拌器進(jìn)行攪拌,,加入CG101高效藥劑0.3g/L,,使用(1+9)硫酸控制反應(yīng)pH值在6.5~7.5,分別攪拌反應(yīng)5min,、10min,、20min、40min,、60min,、80min,反應(yīng)完成后過(guò)濾,,分析濾液中總氰化合物質(zhì)量濃度,。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖4。


由圖4可知:CG101高效藥劑反應(yīng)速率快,,延長(zhǎng)反應(yīng)時(shí)間對(duì)處理效果影響不大,。當(dāng)反應(yīng)時(shí)間為20min時(shí),,濾液中總氰化合物質(zhì)量濃度為0.021mg/L,可以滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求,。為了節(jié)省電能,,降低成本,推薦反應(yīng)時(shí)間為20min,。

2.2.4 絮凝劑種類(lèi)

取500mL含氰廢水置于燒杯中,,利用磁力攪拌器進(jìn)行攪拌,加入CG101高效藥劑0.3g/L,,使用(1+9)硫酸控制反應(yīng)pH值在6.5~7.5,,充分?jǐn)嚢璺磻?yīng)20min,分別投加1‰陽(yáng)離子絮凝劑1mL/L,、2mL/L,,1‰陰離子絮凝劑1mL/L,考察絮凝劑種類(lèi)對(duì)絮凝沉降效果的影響,。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖5,。


由圖5可知:經(jīng)過(guò)10min沉降后,1‰陽(yáng)離子絮凝劑投加量為1mL/L時(shí),,沉降率為89.6%;投加量為2mL/L時(shí),,沉降率為89.4%;1‰陰離子絮凝劑投加量為1mL/L時(shí),沉降率為90.4%,。對(duì)比陰離子絮凝劑和陽(yáng)離子絮凝劑沉降效果可知,,陰離子絮凝劑沉降效果更好??紤]到絮凝劑投加量增多會(huì)使出水變黏稠且藥劑成本增加,,推薦采用1‰陰離子絮凝劑,投加量1mL/L,??紤]工程應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)穩(wěn)定性,沉降時(shí)間為60min,。

3,、工程應(yīng)用

某礦山采用全泥氰化提金+高溫高壓無(wú)氰解吸電積工藝,生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量低濃度含氰廢水,。工程采用CG101高效藥劑進(jìn)行脫氰處理,,處理后廢水中總氰化合物達(dá)到GB3838—2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)限值要求,,實(shí)現(xiàn)外排,。

一體化可移動(dòng)廢水處理集成裝置將藥劑配制、臥式反應(yīng)釜廢水處理,、工藝控制集成在集裝箱中,,處理規(guī)模為100m3/d,CG101高效藥劑投加量為0.3~0.35kg/m3,投加濃硫酸控制反應(yīng)pH值在6.5~7.5,,攪拌反應(yīng)20~30min,,1‰陰離子絮凝劑投加量為0.001kg/m3,沉降時(shí)間60min,。


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