品牌: | 藍(lán)陽環(huán)保 |
產(chǎn)地: | 江蘇常州 |
加工定制: | 是 |
單價: | 21562.00元/套 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 常州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-17 08:45 |
最后更新: | 2023-12-17 08:45 |
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石灰石(石灰)-濕法煙氣脫硫因處理煙氣量大,、脫硫劑成本低廉、脫硫效率高,,以及副產(chǎn)物(石膏)可回收利用等優(yōu)點被全世界所推廣,,但也存在投資大,、設(shè)備腐蝕、管道堵塞,、運行不穩(wěn)定,、容易受入口煙氣量波動和脫硫廢水難處理等問題,。燒結(jié)脫硫廢水成分復(fù)雜,且為弱酸性(pH5.0~7.0),,主要有重金屬,、懸浮物、過飽和的亞硫酸鹽,、硫酸鹽,、氨氮、油分以及Cl-,。懸浮物主要是來自漿液中的硫酸鈣,、亞硫酸鹽以及微細(xì)粉塵,NH4+來源于脫硫系統(tǒng)的工藝水和燒結(jié)煤中有機組分,,Ca2+和Mg2+主要來源于脫硫劑,,Cl-主要來源于煤、脫硫劑和工藝水,,F(xiàn)-主要來源于煤,,重金屬主要來源于煤,COD主要由亞硫酸鹽組成,,來自脫硫系統(tǒng)反應(yīng)的中間產(chǎn)物,。文中結(jié)合現(xiàn)場以及遇到的問題對燒結(jié)脫硫廢水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,以緩解廢水系統(tǒng)存在的問題,。
1,、新鋼燒結(jié)脫硫廢水來源
燒結(jié)機將混合后的原料進(jìn)行燒結(jié),產(chǎn)生大量的煙氣,,煙氣含有大量的SO2,、NOx、粉塵,、二噁英,、重金屬等成分,燒結(jié)煙氣在電除塵作用下去除粉塵及少量重金屬,,經(jīng)過主抽風(fēng)機抽氣后,,在增壓風(fēng)機的作用下進(jìn)入脫硫系統(tǒng),去除煙氣中SO2,。濕法脫硫系統(tǒng)采用石灰石或生石灰加水制成一定濃度的脫硫劑,,經(jīng)供漿泵進(jìn)入脫硫塔漿液區(qū),循環(huán)泵連續(xù)不斷的將漿液輸入噴淋區(qū),,與煙氣中的SO2反應(yīng)生成亞硫酸鈣(CaSO3),,亞硫酸鈣在氧化風(fēng)機的作用下氧化成硫酸鈣(CaSO4),硫酸鈣飽和后結(jié)晶析出成為石膏(CaSO4·2H2O),。達(dá)到一定濃度的石膏漿液在石膏旋流器分離后,,石膏旋流器的底流進(jìn)入真空皮帶機下脫干后形成副產(chǎn)物石膏,,上溢流則進(jìn)入廢水旋流器進(jìn)行離心分離,廢水旋流器的上溢流即為脫硫廢水.脫硫廢水進(jìn)入廢水處理系統(tǒng)后回用到燒結(jié)機,,用于燒結(jié)機配料用水,,如圖1所示。達(dá)到一定飽和的石膏漿液如不及時排出吸收塔將會影響脫硫效率,,煙氣中攜帶的有害成分也會對整個脫硫系統(tǒng)造成負(fù)面影響,,為了防止系統(tǒng)內(nèi)的有害成分(氯離子、粉塵等)對脫硫系統(tǒng)造成影響,,必須對其進(jìn)行脫膏和排放廢水,,使其進(jìn)行置換。
2,、新鋼燒結(jié)脫硫廢水的現(xiàn)狀及處理
2.1 新鋼燒結(jié)煙氣脫硫體系運行現(xiàn)狀
新鋼燒結(jié)廠共有5臺燒結(jié)機,,均配有獨立的脫硫系統(tǒng)。4#,、5#,、6#、8#燒結(jié)煙氣匹配的脫硫系統(tǒng)采用石灰石(石灰)-石膏濕法脫硫法,,其中4#,、5#、6#脫硫系統(tǒng)采用生石灰作為脫硫劑,,8#脫硫系統(tǒng)采用石灰石作脫硫劑,。7#燒結(jié)煙氣采用半干法循環(huán)流化床法。為防止燒結(jié)機因脫硫系統(tǒng)進(jìn)行大修或者改造時停產(chǎn),,建立一套石灰石(石灰)-石膏濕法脫硫系統(tǒng)作為5#,、6#、7#脫硫系統(tǒng)的備用系統(tǒng),,采用石灰石作為脫硫劑,。目前,7#脫硫系統(tǒng)正處于大修狀態(tài),,7#燒結(jié)煙氣采用備用濕法脫硫系統(tǒng),。
新鋼燒結(jié)廠共有3套脫硫廢水處理系統(tǒng),,共產(chǎn)廢水量534t/d,。其中4#、8#脫硫共用一套廢水系統(tǒng),,共產(chǎn)廢水240t/d,,廢水存儲箱1#廢水池,供給8#燒結(jié)機配料使用,,5#,、6#脫硫共用一套廢水系統(tǒng),,共產(chǎn)廢水168t/d,廢水存儲箱150m3廢水池,,供給6#,、7#燒結(jié)機配料使用,7#脫硫一套廢水系統(tǒng),,共產(chǎn)廢水126t/d,,廢水存儲箱2#廢水池,供給4#,、5#燒結(jié)機配料使用,。為緩解燒結(jié)機配料用水的壓力,3個廢水儲存箱之間互通,,保證脫硫系統(tǒng)正常運行,。
2.2 新鋼燒結(jié)脫硫廢水處理
廢水中COD、氨氮以及Cl-濃度波動范圍如表1所示,。脫硫廢水經(jīng)廢水旋流器頂部進(jìn)入廢水三聯(lián)箱,,即在中和箱中加堿(石灰乳),調(diào)整廢水pH值在9左右,,使水中的重金屬形成氫氧化物沉淀,,F(xiàn)-與Ca2+反應(yīng)生成CaF2沉淀,在絮凝箱中加絮凝劑(PAC聚合氯化鋁),,使水中大部分懸浮物沉淀,,在沉淀箱中加助凝劑(PAM聚丙烯酰胺),增大絮凝體的體積,,增加沉淀速度,,降低細(xì)小絮體的殘留。經(jīng)三聯(lián)箱處理后進(jìn)入澄清池,,進(jìn)行泥水分離,,底部污泥由提升泵到達(dá)板框壓濾機壓泥后運走,上清液則進(jìn)入廢水儲存箱,,供燒結(jié)機配料使用,,如圖2所示。
3,、新鋼燒結(jié)脫硫廢水系統(tǒng)存在的問題
3.1 廢水成分含量富集
因廢水采用回用的方式,,廢水中COD、氨氮以及氯離子濃度不斷富集,,包裹在脫硫劑表面,,導(dǎo)致漿液中毒,抑制脫硫劑與SO2反應(yīng),致使脫硫效果變差.氯離子和氨氮對設(shè)備腐蝕較大,,設(shè)備檢修頻繁,,影響設(shè)備運行經(jīng)濟(jì)性和縮短使用壽命.氯離子含量增多,Ca2+易與Cl-結(jié)合,,包裹在漿液表面,,影響脫硫劑的利用率,增大脫硫劑的使用,,漿液中氯離子含量增多影響石膏結(jié)晶,,致使石膏脫水困難,影響石膏質(zhì)量,。
3.2 脫硫劑不合格
脫硫劑雜質(zhì)較多,,且顆粒較大,包裹在脫硫劑表面,,影響脫硫劑與SO2反應(yīng)效果,,降低了脫硫劑的利用率,且會影響石膏品質(zhì),,鎂含量較多,,容易產(chǎn)生泡沫,造成虛假液位,,影響判斷,,且溢流液容易進(jìn)入吸收塔入口煙道,影響增壓風(fēng)機運行和腐蝕煙道,。
3.3石膏結(jié)晶效果差
石膏晶體很小,,導(dǎo)致脫水時有部分石膏進(jìn)入廢水系統(tǒng),致使廢水懸浮物增加,,導(dǎo)致結(jié)垢,,容易堵塞廢水管道,造成燒結(jié)機配料用量減少,,增加脫水負(fù)擔(dān),。
3.4 廢水存儲空間不足
目前,入口硫含量較高,,為控制出口硫指標(biāo),,供漿量大,脫水頻繁,,脫硫廢水增大,,已超出燒結(jié)機配料使用量和廢水儲存箱容量,影響脫水,,從而影響正常生產(chǎn),。
4,、新鋼燒結(jié)脫硫廢水系統(tǒng)的優(yōu)化
4.1 降低廢水成分含量
提高燒結(jié)機機頭除塵效率,,確保除塵柜一次,、二次電流和電壓正常,導(dǎo)通率高,,降低粉塵和煤中的有機組分進(jìn)入脫硫系統(tǒng)的含量,,減少廢水懸浮物以及氨氮濃度,增大氧化效果,,盡可能的將亞硫酸鹽氧化成硫酸鹽,,降低廢水中的COD,控制工藝水的品質(zhì),,盡可能保證工藝水中氨氮,、COD和懸浮物等成分合格。針對廢水中存在泡沫問題,,可適當(dāng)投加除泡劑,,控制脫硫劑品質(zhì),改造燒結(jié)機燃燒系統(tǒng),,減少點火用油,,提高燃燒效率,合理控制氧化風(fēng)量,,避免多余的空氣以氣泡的形式溢至漿液表面,,適當(dāng)控制循環(huán)泵臺數(shù),減弱擾動帶來的漿液起泡.在保證石膏質(zhì)量的前提下,,通過調(diào)節(jié)石膏旋流器的壓力,,保證漿液中的泡沫、粉塵,、重金屬以及氯離子跟隨石膏脫走,,且濾餅不沖洗,降低廢水中氯離子,、粉塵和重金屬含量,,提高漿液品質(zhì)。調(diào)節(jié)石膏旋流器壓力:增加旋流子,,石膏旋流器返回閥關(guān)小,,增大沉沙嘴孔徑。