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句容酸菜廠污水處理設(shè)備 工藝指導(dǎo)

品牌: 藍陽環(huán)保
產(chǎn)地: 江蘇常州
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發(fā)布時間: 2023-12-17 08:45
最后更新: 2023-12-17 08:45
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  石灰石(石灰)-濕法煙氣脫硫因處理煙氣量大,、脫硫劑成本低廉,、脫硫效率高,,以及副產(chǎn)物(石膏)可回收利用等優(yōu)點被全世界所推廣,但也存在投資大,、設(shè)備腐蝕、管道堵塞,、運行不穩(wěn)定,、容易受入口煙氣量波動和脫硫廢水難處理等問題,。燒結(jié)脫硫廢水成分復(fù)雜,且為弱酸性(pH5.0~7.0),,主要有重金屬,、懸浮物、過飽和的亞硫酸鹽,、硫酸鹽,、氨氮、油分以及Cl-,。懸浮物主要是來自漿液中的硫酸鈣,、亞硫酸鹽以及微細粉塵,NH4+來源于脫硫系統(tǒng)的工藝水和燒結(jié)煤中有機組分,,Ca2+和Mg2+主要來源于脫硫劑,,Cl-主要來源于煤、脫硫劑和工藝水,,F(xiàn)-主要來源于煤,,重金屬主要來源于煤,COD主要由亞硫酸鹽組成,,來自脫硫系統(tǒng)反應(yīng)的中間產(chǎn)物,。文中結(jié)合現(xiàn)場以及遇到的問題對燒結(jié)脫硫廢水系統(tǒng)進行優(yōu)化,以緩解廢水系統(tǒng)存在的問題,。

  1,、新鋼燒結(jié)脫硫廢水來源

  燒結(jié)機將混合后的原料進行燒結(jié),產(chǎn)生大量的煙氣,,煙氣含有大量的SO2,、NOx、粉塵,、二噁英,、重金屬等成分,燒結(jié)煙氣在電除塵作用下去除粉塵及少量重金屬,,經(jīng)過主抽風機抽氣后,,在增壓風機的作用下進入脫硫系統(tǒng),去除煙氣中SO2,。濕法脫硫系統(tǒng)采用石灰石或生石灰加水制成一定濃度的脫硫劑,,經(jīng)供漿泵進入脫硫塔漿液區(qū),循環(huán)泵連續(xù)不斷的將漿液輸入噴淋區(qū),,與煙氣中的SO2反應(yīng)生成亞硫酸鈣(CaSO3),,亞硫酸鈣在氧化風機的作用下氧化成硫酸鈣(CaSO4),硫酸鈣飽和后結(jié)晶析出成為石膏(CaSO4·2H2O),。達到一定濃度的石膏漿液在石膏旋流器分離后,,石膏旋流器的底流進入真空皮帶機下脫干后形成副產(chǎn)物石膏,,上溢流則進入廢水旋流器進行離心分離,廢水旋流器的上溢流即為脫硫廢水.脫硫廢水進入廢水處理系統(tǒng)后回用到燒結(jié)機,,用于燒結(jié)機配料用水,,如圖1所示。達到一定飽和的石膏漿液如不及時排出吸收塔將會影響脫硫效率,,同時煙氣中攜帶的有害成分也會對整個脫硫系統(tǒng)造成負面影響,,因此,為了防止系統(tǒng)內(nèi)的有害成分(氯離子,、粉塵等)對脫硫系統(tǒng)造成影響,,必須對其進行脫膏和排放廢水,使其進行置換,。

  2,、新鋼燒結(jié)脫硫廢水的現(xiàn)狀及處理

  2.1 新鋼燒結(jié)煙氣脫硫體系運行現(xiàn)狀

  新鋼燒結(jié)廠共有5臺燒結(jié)機,均配有獨立的脫硫系統(tǒng),。4#,、5#、6#,、8#燒結(jié)煙氣匹配的脫硫系統(tǒng)采用石灰石(石灰)-石膏濕法脫硫法,,其中4#、5#,、6#脫硫系統(tǒng)采用生石灰作為脫硫劑,,8#脫硫系統(tǒng)采用石灰石作脫硫劑。7#燒結(jié)煙氣采用半干法循環(huán)流化床法,。為防止燒結(jié)機因脫硫系統(tǒng)進行大修或者改造時停產(chǎn),,建立一套石灰石(石灰)-石膏濕法脫硫系統(tǒng)作為5#,、6#,、7#脫硫系統(tǒng)的備用系統(tǒng),采用石灰石作為脫硫劑,。目前,,7#脫硫系統(tǒng)正處于大修狀態(tài),7#燒結(jié)煙氣采用備用濕法脫硫系統(tǒng),。

  新鋼燒結(jié)廠共有3套脫硫廢水處理系統(tǒng),,共產(chǎn)廢水量534t/d。其中4#,、8#脫硫共用一套廢水系統(tǒng),,共產(chǎn)廢水240t/d,廢水存儲箱1#廢水池,,供給8#燒結(jié)機配料使用,,5#,、6#脫硫共用一套廢水系統(tǒng),共產(chǎn)廢水168t/d,,廢水存儲箱150m3廢水池,,供給6#、7#燒結(jié)機配料使用,,7#脫硫一套廢水系統(tǒng),,共產(chǎn)廢水126t/d,廢水存儲箱2#廢水池,,供給4#,、5#燒結(jié)機配料使用。為緩解燒結(jié)機配料用水的壓力,,3個廢水儲存箱之間互通,,保證脫硫系統(tǒng)正常運行。

  2.2 新鋼燒結(jié)脫硫廢水處理

  廢水中COD,、氨氮以及Cl-濃度波動范圍如表1所示,。脫硫廢水經(jīng)廢水旋流器頂部進入廢水三聯(lián)箱,即在中和箱中加堿(石灰乳),,調(diào)整廢水pH值在9左右,,使水中的重金屬形成氫氧化物沉淀,F(xiàn)-與Ca2+反應(yīng)生成CaF2沉淀,,在絮凝箱中加絮凝劑(PAC聚合氯化鋁),,使水中大部分懸浮物沉淀,在沉淀箱中加助凝劑(PAM聚丙烯酰胺),,增大絮凝體的體積,,增加沉淀速度,降低細小絮體的殘留,。經(jīng)三聯(lián)箱處理后進入澄清池,,進行泥水分離,底部污泥由提升泵到達板框壓濾機壓泥后運走,,上清液則進入廢水儲存箱,,供燒結(jié)機配料使用,如圖2所示,。

  3,、新鋼燒結(jié)脫硫廢水系統(tǒng)存在的問題

  3.1 廢水成分含量富集

  因廢水采用回用的方式,廢水中COD,、氨氮以及氯離子濃度不斷富集,,包裹在脫硫劑表面,導(dǎo)致漿液中毒,,抑制脫硫劑與SO2反應(yīng),,致使脫硫效果變差.氯離子和氨氮對設(shè)備腐蝕較大,,設(shè)備檢修頻繁,影響設(shè)備運行經(jīng)濟性和縮短使用壽命.氯離子含量增多,,Ca2+易與Cl-結(jié)合,,包裹在漿液表面,影響脫硫劑的利用率,,增大脫硫劑的使用,,漿液中氯離子含量增多影響石膏結(jié)晶,致使石膏脫水困難,,影響石膏質(zhì)量,。

  3.2 脫硫劑不合格

  脫硫劑雜質(zhì)較多,且顆粒較大,,包裹在脫硫劑表面,,影響脫硫劑與SO2反應(yīng)效果,降低了脫硫劑的利用率,,且會影響石膏品質(zhì),,鎂含量較多,容易產(chǎn)生泡沫,,造成虛假液位,,影響判斷,且溢流液容易進入吸收塔入口煙道,,影響增壓風機運行和腐蝕煙道,。

  3.3石膏結(jié)晶效果差

  石膏晶體很小,導(dǎo)致脫水時有部分石膏進入廢水系統(tǒng),,致使廢水懸浮物增加,,導(dǎo)致結(jié)垢,容易堵塞廢水管道,,造成燒結(jié)機配料用量減少,,增加脫水負擔。

  3.4 廢水存儲空間不足

  目前,,入口硫含量較高,,為控制出口硫指標,,供漿量大,,脫水頻繁,脫硫廢水增大,,已超出燒結(jié)機配料使用量和廢水儲存箱容量,,影響脫水,從而影響正常生產(chǎn),。

  4,、新鋼燒結(jié)脫硫廢水系統(tǒng)的優(yōu)化

  4.1 降低廢水成分含量

  提高燒結(jié)機機頭除塵效率,,確保除塵柜一次、二次電流和電壓正常,,導(dǎo)通率高,,降低粉塵和煤中的有機組分進入脫硫系統(tǒng)的含量,減少廢水懸浮物以及氨氮濃度,,增大氧化效果,,盡可能的將亞硫酸鹽氧化成硫酸鹽,降低廢水中的COD,,控制工藝水的品質(zhì),,盡可能保證工藝水中氨氮、COD和懸浮物等成分合格,。針對廢水中存在泡沫問題,,可適當投加除泡劑,控制脫硫劑品質(zhì),,改造燒結(jié)機燃燒系統(tǒng),,減少點火用油,提高燃燒效率,,合理控制氧化風量,,避免多余的空氣以氣泡的形式溢至漿液表面,適當控制循環(huán)泵臺數(shù),,減弱擾動帶來的漿液起泡.在保證石膏質(zhì)量的前提下,,通過調(diào)節(jié)石膏旋流器的壓力,保證漿液中的泡沫,、粉塵,、重金屬以及氯離子跟隨石膏脫走,且濾餅不沖洗,,降低廢水中氯離子,、粉塵和重金屬含量,提高漿液品質(zhì),。調(diào)節(jié)石膏旋流器壓力:增加旋流子,,石膏旋流器返回閥關(guān)小,增大沉沙嘴孔徑,。


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