波多野结喷水最猛一部352_女人色极品影院_欧美成人精品高清视频在线观看_男生下面插女生下面视频_奶头很大摸着很爽视频_91_美丽姑娘在线观看完整版中文_伊人久久大香线蕉综合影院首页一_亚洲欧美自拍明星换脸_国产呦系列视频网站在线观看,日韩欧美另类国产在线手机版,国产成人精品日本亚洲专一区,午夜亚洲AⅤ无码高潮片

高郵小型醫(yī)療廢水處理設(shè)備/工程案例

品牌: 藍(lán)陽環(huán)保
產(chǎn)地: 江蘇常州
加工定制:
單價(jià): 25860.00元/套
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 江蘇 常州
有效期至: 長期有效
發(fā)布時(shí)間: 2023-12-19 07:51
最后更新: 2023-12-19 07:51
瀏覽次數(shù): 175
采購咨詢:
請賣家聯(lián)系我
發(fā)布企業(yè)資料
詳細(xì)說明

石灰石-石膏濕法是我國電廠尾氣脫硫的主要處理工藝,,而脫硫塔定期排出的廢水中含有懸浮物,、微量重金屬、亞硫酸鹽,、氨氮等污染物,。隨著尾氣中氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,,一些項(xiàng)目的SNCR或SCR脫硝系統(tǒng)中投入了過量的氨水。過量的氨水在煙道內(nèi)蒸發(fā)轉(zhuǎn)化成氨氣,,與氮氧化物進(jìn)行反應(yīng),,提高了脫硝效率。同時(shí),未完全反應(yīng)的過量氨氣隨空氣進(jìn)入下游的脫硫塔,,經(jīng)過漿液噴淋后,,融入脫硫塔漿液中再進(jìn)入脫硫廢水,造成脫硫廢水中的氨氮濃度嚴(yán)重超標(biāo),。目前,,國內(nèi)的脫硫廢水處理工藝分為傳統(tǒng)的中和絮凝沉淀工藝和深度處理工藝,如膜濃縮后蒸發(fā)結(jié)晶,、煙道噴霧干燥,。傳統(tǒng)的脫硫廢水處理系統(tǒng)采用中和絮凝沉淀工藝,并未考慮對氨氮的去除,。若采用膜濃縮蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù),,高濃度的氨氮嚴(yán)重影響反滲透膜的正常運(yùn)行,增加了反滲透裝置的投資及運(yùn)行成本,。同時(shí),,采用蒸發(fā)結(jié)晶工藝時(shí)蒸發(fā)裝置的投資及運(yùn)行成本高,蒸發(fā)結(jié)晶裝置易結(jié)垢,、腐蝕,。若采用煙道噴霧干燥,揮發(fā)出的氨氣又回到了廢氣中,,在脫硫系統(tǒng)中循環(huán),。

目前,處理脫硫廢水中氨氮的方法主要有生物法,、離子交換,、折點(diǎn)氯化法和吹脫法等。生物法需要補(bǔ)充大量堿和碳源,,且脫硫廢水的高含鹽量,、高氨氮對微生物的存活和繁殖有抑制作用,運(yùn)行維護(hù)困難,,出水容易超標(biāo),。離子交換是利用沸石的離子交換能力,可將廢水中的NH+4交換出來,,其缺點(diǎn)是高濃度的氨氮廢水使得再生頻繁,,運(yùn)行維護(hù)困難。折點(diǎn)氯化法的缺點(diǎn)是副產(chǎn)物氯胺和氯代有機(jī)物會造成二次污染,,只適用于低濃度的氨氮廢水,。吹脫法將空氣通過風(fēng)機(jī)吹入廢水中,利用氣泡充分融合水中的溶解性氣體,,空氣將溶解性氣體帶出水體,。胡繼峰等采用吹脫法處理氮肥廠高氨氮廢水時(shí),發(fā)現(xiàn)pH值大于12且溫度高于90℃時(shí),氨氮去除效率達(dá)到90%,。劉文龍等發(fā)現(xiàn)當(dāng)廢水pH值為11.5,、吹脫溫度為80℃、吹脫時(shí)間為120min時(shí),,氨氮的脫除率可達(dá)99.2%。但傳統(tǒng)吹脫法具有以下缺點(diǎn):吹脫時(shí)間長,,需要30min以上的停留時(shí)間,;易產(chǎn)生二次污染,環(huán)境中氨氣氣味很大,;容易結(jié)垢堵塞,,脫硫廢水中含有大量的鈣鹽、鎂鹽,,加熱和加堿后很容易生成氫氧化鈣,、氫氧化鎂等沉淀物,長時(shí)間運(yùn)行會堵塞填料,、噴嘴,,造成運(yùn)行故障。因此,,本文結(jié)合工程實(shí)例介紹一種去除脫硫廢水中氨氮的吹脫-吸附裝置,,該裝置采用兩級吹脫工藝去除廢水中的氨氮,加裝在濃縮澄清池和清水罐之間,,使得傳統(tǒng)的脫硫廢水處理系統(tǒng)具有了脫除氨氮的功能,,并且能夠克服傳統(tǒng)吹脫法吹脫時(shí)間長、容易結(jié)垢堵塞的缺點(diǎn),。

1,、某熱電廠脫硫廢水高氨氮處理系統(tǒng)

1.1 工程概況

浙江嘉興某熱電有限公司采用石灰石-石膏濕法脫硫、SNCR+SCR聯(lián)合脫硝,。旋風(fēng)筒入口煙氣溫度約為650℃,,由于煙氣溫度低于脫硝反應(yīng)需要的溫度,造成脫硝效率偏低,,故通過提高氨水的噴射量(150~200L/h)來提高脫硝效率,。過量的氨水在煙道內(nèi)蒸發(fā)轉(zhuǎn)化成氨氣,與氮氧化物進(jìn)行反應(yīng),,提高了脫硝效率,,未完全反應(yīng)的過量氨氣隨煙氣進(jìn)入下游的脫硫塔。經(jīng)過漿液噴淋后,,融入脫硫塔漿液中,,造成脫硫塔漿液中氨氮的濃度達(dá)到了1400~1500mg/L。廠區(qū)建有傳統(tǒng)的脫硫廢水中和絮凝沉淀處理系統(tǒng),但無法去除廢水中的氨氮,,氨氮濃度需要降低到200mg/L以下才能排入工業(yè)園區(qū)的廢水處理廠,。

該公司脫硫廢水處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)詳見表1,出水污染物指標(biāo)滿足《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標(biāo)》(DL/T997—2006)及工業(yè)園區(qū)廢水處理廠對脫硫廢水出水的接收要求,。

,、

進(jìn)水氨氮、懸浮物濃度高,,呈弱酸性,,氯離子濃度高。綜合比較生化法,、折點(diǎn)氯化法,、離子交換法等工藝,因廢水中缺少微生物生長的碳源,,無機(jī)鹽分高,,故采用生化法運(yùn)行困難。折點(diǎn)氯化法和離子交換法需要消耗大量的次氯酸鈉和吸附材料,,運(yùn)行成本很高,。因此,考慮在原有脫硫廢水處理系統(tǒng)上進(jìn)行改造,,加裝一套吹脫-吸附氨氮處理裝置,,作為脫硫廢水處理系統(tǒng)中的一部分,與原有廢水系統(tǒng)串聯(lián)使用,,使得原有脫硫廢水裝置具有了脫除氨氮的功能,。

1.2 工藝流程及技術(shù)特點(diǎn)

原有脫硫廢水處理系統(tǒng)采用的是中和絮凝沉淀工藝,建設(shè)有廢水緩沖罐,、三聯(lián)箱,、濃縮澄清池、清水罐,。改造后在濃縮澄清池后端,、清水罐前端加裝一套吹脫-吸附氨氮處理裝置。高濃度的氨氮廢水經(jīng)過廢水收集罐后進(jìn)入三聯(lián)箱,,通過加堿將pH值調(diào)整至10~11,,使廢水中的氨氮能夠更好地游離。在三聯(lián)箱內(nèi)加入絮凝劑和助凝劑,,使得廢水中的懸浮物形成絮凝物,,在下游沉淀池內(nèi)沉淀。上層清液溢流進(jìn)入循環(huán)罐,,在循環(huán)罐內(nèi)與蒸汽進(jìn)行熱交換,,溫度加熱到35~45℃,。隨后進(jìn)入1#吹脫塔內(nèi)的噴淋系統(tǒng),噴淋出來的液滴與從吸附塔出來的循環(huán)空氣進(jìn)行次吹脫,。經(jīng)過一次吹脫后的廢水輸送至2#吹脫塔內(nèi)的噴淋系統(tǒng),,噴淋出來的液滴與從吸附塔出來的循環(huán)空氣進(jìn)行第二次吹脫。吹脫后的廢水進(jìn)入二級沉淀池,,隨后溢流清液流入清水罐,。處理后的廢水被送入后續(xù)其他的處理系統(tǒng)進(jìn)一步處理,確保終水質(zhì)滿足相應(yīng)的排放要求,。整個(gè)系統(tǒng)占地約10m×15m,。改造后處理工藝流程詳見圖1。


因廢水中氨氮濃度很高,,本裝置設(shè)置了兩級吹脫塔,可以取得更好的氨氮處理效果,。在循環(huán)罐中,,把水蒸氣通入廢水中,提高廢水的溫度至40~50℃,。再通過高壓噴嘴霧化噴淋,,在吹脫塔內(nèi)逆向與循環(huán)空氣接觸。廢水中的氨氮被吹脫出來,,再以氨氣的形式被循環(huán)空氣帶走,。系統(tǒng)的特點(diǎn)為:采用二級吹脫塔,更適合高氨氮廢水的處理,;吹脫—吸附氨氮處理裝置在單個(gè)吹脫塔內(nèi)的停留時(shí)間為5~8min,;相對于開放的氨氮吹脫系統(tǒng),氨氣將在三個(gè)塔內(nèi)循環(huán),,廢氣不會排入環(huán)境造成二次污染,;氨氣吸附在除鹽水中,可輸送至廠區(qū)的脫硝除鹽水罐,,吸附的氨氣得到了回收利用,;兩級吹脫塔采用旋流板塔,避免了填料塔的結(jié)垢堵塞,;噴嘴采用大通徑噴嘴,,具有防止堵塞的特點(diǎn)。


相關(guān)醫(yī)療廢水產(chǎn)品
相關(guān)醫(yī)療廢水產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品