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高郵小型醫(yī)療廢水處理設備/工程案例

品牌: 藍陽環(huán)保
產(chǎn)地: 江蘇常州
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發(fā)布時間: 2023-12-19 07:51
最后更新: 2023-12-19 07:51
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詳細說明

石灰石-石膏濕法是我國電廠尾氣脫硫的主要處理工藝,,而脫硫塔定期排出的廢水中含有懸浮物,、微量重金屬,、亞硫酸鹽,、氨氮等污染物。隨著尾氣中氮氧化物排放標準的提高,,一些項目的SNCR或SCR脫硝系統(tǒng)中投入了過量的氨水,。過量的氨水在煙道內蒸發(fā)轉化成氨氣,,與氮氧化物進行反應,,提高了脫硝效率,。未完全反應的過量氨氣隨空氣進入下游的脫硫塔,經(jīng)過漿液噴淋后,,融入脫硫塔漿液中再進入脫硫廢水,,造成脫硫廢水中的氨氮濃度嚴重超標。目前,,國內的脫硫廢水處理工藝分為傳統(tǒng)的中和絮凝沉淀工藝和深度處理工藝,,如膜濃縮后蒸發(fā)結晶,、煙道噴霧干燥。傳統(tǒng)的脫硫廢水處理系統(tǒng)采用中和絮凝沉淀工藝,,并未考慮對氨氮的去除,。若采用膜濃縮蒸發(fā)結晶技術,高濃度的氨氮嚴重影響反滲透膜的正常運行,,增加了反滲透裝置的投資及運行成本。采用蒸發(fā)結晶工藝時蒸發(fā)裝置的投資及運行成本高,,蒸發(fā)結晶裝置易結垢,、腐蝕。若采用煙道噴霧干燥,,揮發(fā)出的氨氣又回到了廢氣中,,在脫硫系統(tǒng)中循環(huán)。

目前,,處理脫硫廢水中氨氮的方法主要有生物法,、離子交換、折點氯化法和吹脫法等,。生物法需要補充大量堿和碳源,,且脫硫廢水的高含鹽量、高氨氮對微生物的存活和繁殖有抑制作用,,運行維護困難,,出水容易超標。離子交換是利用沸石的離子交換能力,,可將廢水中的NH+4交換出來,,其缺點是高濃度的氨氮廢水使得再生頻繁,運行維護困難,。折點氯化法的缺點是副產(chǎn)物氯胺和氯代有機物會造成二次污染,,只適用于低濃度的氨氮廢水。吹脫法將空氣通過風機吹入廢水中,,利用氣泡充分融合水中的溶解性氣體,,空氣將溶解性氣體帶出水體。胡繼峰等采用吹脫法處理氮肥廠高氨氮廢水時,,發(fā)現(xiàn)pH值大于12且溫度高于90℃時,,氨氮去除效率達到90%。劉文龍等發(fā)現(xiàn)當廢水pH值為11.5,、吹脫溫度為80℃,、吹脫時間為120min時,氨氮的脫除率可達99.2%,。但傳統(tǒng)吹脫法具有以下缺點:吹脫時間長,,需要30min以上的停留時間,;易產(chǎn)生二次污染,環(huán)境中氨氣氣味很大,;容易結垢堵塞,,脫硫廢水中含有大量的鈣鹽、鎂鹽,,加熱和加堿后很容易生成氫氧化鈣,、氫氧化鎂等沉淀物,長時間運行會堵塞填料,、噴嘴,,造成運行故障。本文結合工程實例介紹一種去除脫硫廢水中氨氮的吹脫-吸附裝置,,該裝置采用兩級吹脫工藝去除廢水中的氨氮,,加裝在濃縮澄清池和清水罐之間,使得傳統(tǒng)的脫硫廢水處理系統(tǒng)具有了脫除氨氮的功能,,并且能夠克服傳統(tǒng)吹脫法吹脫時間長,、容易結垢堵塞的缺點。

1,、某熱電廠脫硫廢水高氨氮處理系統(tǒng)

1.1 工程概況

浙江嘉興某熱電有限公司采用石灰石-石膏濕法脫硫,、SNCR+SCR聯(lián)合脫硝。旋風筒入口煙氣溫度約為650℃,,由于煙氣溫度低于脫硝反應需要的溫度,,造成脫硝效率偏低,故通過提高氨水的噴射量(150~200L/h)來提高脫硝效率,。過量的氨水在煙道內蒸發(fā)轉化成氨氣,,與氮氧化物進行反應,提高了脫硝效率,,未完全反應的過量氨氣隨煙氣進入下游的脫硫塔,。經(jīng)過漿液噴淋后,融入脫硫塔漿液中,,造成脫硫塔漿液中氨氮的濃度達到了1400~1500mg/L,。廠區(qū)建有傳統(tǒng)的脫硫廢水中和絮凝沉淀處理系統(tǒng),但無法去除廢水中的氨氮,,氨氮濃度需要降低到200mg/L以下才能排入工業(yè)園區(qū)的廢水處理廠,。

該公司脫硫廢水處理系統(tǒng)的設計進出水水質指標詳見表1,出水污染物指標滿足《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質控制指標》(DL/T997—2006)及工業(yè)園區(qū)廢水處理廠對脫硫廢水出水的接收要求,。

,、

進水氨氮、懸浮物濃度高,呈弱酸性,,氯離子濃度高,。綜合比較生化法、折點氯化法,、離子交換法等工藝,,因廢水中缺少微生物生長的碳源,無機鹽分高,,故采用生化法運行困難,。折點氯化法和離子交換法需要消耗大量的次氯酸鈉和吸附材料,運行成本很高,??紤]在原有脫硫廢水處理系統(tǒng)上進行改造,加裝一套吹脫-吸附氨氮處理裝置,,作為脫硫廢水處理系統(tǒng)中的一部分,與原有廢水系統(tǒng)串聯(lián)使用,,使得原有脫硫廢水裝置具有了脫除氨氮的功能,。

1.2 工藝流程及技術特點

原有脫硫廢水處理系統(tǒng)采用的是中和絮凝沉淀工藝,建設有廢水緩沖罐,、三聯(lián)箱,、濃縮澄清池、清水罐,。改造后在濃縮澄清池后端,、清水罐前端加裝一套吹脫-吸附氨氮處理裝置。高濃度的氨氮廢水經(jīng)過廢水收集罐后進入三聯(lián)箱,,通過加堿將pH值調整至10~11,,使廢水中的氨氮能夠更好地游離。在三聯(lián)箱內加入絮凝劑和助凝劑,,使得廢水中的懸浮物形成絮凝物,,在下游沉淀池內沉淀。上層清液溢流進入循環(huán)罐,,在循環(huán)罐內與蒸汽進行熱交換,,溫度加熱到35~45℃。隨后進入1#吹脫塔內的噴淋系統(tǒng),,噴淋出來的液滴與從吸附塔出來的循環(huán)空氣進行次吹脫,。經(jīng)過一次吹脫后的廢水輸送至2#吹脫塔內的噴淋系統(tǒng),噴淋出來的液滴與從吸附塔出來的循環(huán)空氣進行第二次吹脫,。吹脫后的廢水進入二級沉淀池,,隨后溢流清液流入清水罐。處理后的廢水被送入后續(xù)其他的處理系統(tǒng)處理,確保終水質滿足相應的排放要求,。整個系統(tǒng)占地約10m×15m,。改造后處理工藝流程詳見圖1。


因廢水中氨氮濃度很高,,本裝置設置了兩級吹脫塔,,可以取得更好的氨氮處理效果。在循環(huán)罐中,,把水蒸氣通入廢水中,,提高廢水的溫度至40~50℃。再通過高壓噴嘴霧化噴淋,,在吹脫塔內逆向與循環(huán)空氣接觸,。廢水中的氨氮被吹脫出來,再以氨氣的形式被循環(huán)空氣帶走,。系統(tǒng)的特點為:采用二級吹脫塔,,更適合高氨氮廢水的處理;吹脫—吸附氨氮處理裝置在單個吹脫塔內的停留時間為5~8min,;相對于開放的氨氮吹脫系統(tǒng),,氨氣將在三個塔內循環(huán),廢氣不會排入環(huán)境造成二次污染,;氨氣吸附在除鹽水中,,可輸送至廠區(qū)的脫硝除鹽水罐,吸附的氨氣得到了回收利用,;兩級吹脫塔采用旋流板塔,,避免了填料塔的結垢堵塞;噴嘴采用大通徑噴嘴,,具有防止堵塞的特點,。


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