品牌: | 藍(lán)陽環(huán)保 |
產(chǎn)地: | 江蘇常州 |
加工定制: | 是 |
單價: | 21562.00元/套 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 常州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-11-24 15:00 |
最后更新: | 2023-11-24 15:00 |
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丁苯橡膠在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量廢水,,廢水中所含的苯乙烯,、丁二烯以及促進(jìn)劑、防老劑,、阻聚劑等大多是有毒有害,、難生化降解的有機污染物,其來源于單體回收單元和凝聚洗滌單元,,這些污染物的化學(xué)需氧量(COD)較高,,可生化降解性較差,需要通過多種方法聯(lián)用進(jìn)行處理才能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),。國內(nèi)外橡膠廢水普遍采用混凝,、沉淀進(jìn)行預(yù)處理,處理后可溶性COD去除率很低(僅5%左右),;國內(nèi)也有直接采用生物法處理丁苯橡膠廢水,,但由于沖擊負(fù)荷適應(yīng)能力差,,導(dǎo)致生物培養(yǎng)不成功。
針對丁苯橡膠裝置廢水的特點,,中國石油蘭州化工研究中心開發(fā)了催化氧化-混凝沉淀成套處理技術(shù),,該技術(shù)通過使用具有雙功能的藥劑,實現(xiàn)了在反應(yīng)體系內(nèi)去除COD和總磷(TP)的目的,。在催化氧化單元,,將廢水中可溶性、難生化的助劑(歧化松香酸等),、苯系物等大分子有機物,,通過羥基自由基氧化降解成小分子有機酸,部分有機物被氧化為二氧化碳,,提高了出水的生化需氧量(BOD)/COD(簡稱B/C)值,,改善了廢水的可生化降解性,適宜后續(xù)生化處理系統(tǒng),。本工作依托國內(nèi)2套丁苯橡膠生產(chǎn)裝置,,自主研發(fā)了催化氧化-混凝沉淀法處理該裝置廢水技術(shù),建成了處理規(guī)模分別為180m3/h(裝置1)和120m3/h(裝置2)的廢水處理裝置,,并進(jìn)行調(diào)試運行,,確保處理出水COD和TP分別小于500mg/L、10mg/L,,B/C值提高到0.35以上,。
1、試驗部分
1.1 主要原材料
丁苯橡膠裝置排放廢水,,無色透明,,有少量懸浮膠粒,COD為300~1200mg/L,,TP為50~125mg/L,,B/C值小于0.3。鐵鹽化合物,,有效成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為90%,,工業(yè)級。雙氧水,,有效成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為27.5%,,工業(yè)級。聚合氯化鋁(PAC),,有效成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為90%,,工業(yè)級。
1.2 分析與測試
采用zhonggesuanjia法,,按照GB11914—1989測定COD,。采用鉬酸銨分光光度法,,按照GB11893—1989測定TP。采用稀釋與接種法,,按照GB7488—1987測定BOD,。
2、廢水處理裝置工藝流程
廢水處理裝置的工藝流程如圖1所示,。將丁苯橡膠廢水收集至調(diào)節(jié)罐調(diào)節(jié)水質(zhì),、水量,由提升泵打入催化氧化反應(yīng)器,,藥劑從管道混合器加入,,并與廢水充分混合。廢水從反應(yīng)器上部進(jìn)入,,采用平推流形式經(jīng)折流后從反應(yīng)器上部出水,該水質(zhì)呈弱酸性,;在中和槽內(nèi)加入堿液,,通過在線pH計控制堿液的加入量,使pH值達(dá)到中性,;中和槽出水進(jìn)入凝聚槽,,在槽內(nèi)加入PAC進(jìn)行攪拌,出水進(jìn)入斜管沉淀池,,上清液進(jìn)入產(chǎn)水槽,,達(dá)標(biāo)后排入廠區(qū)污水管網(wǎng)。斜管沉淀池產(chǎn)生的污泥通過污泥輸送泵進(jìn)入污泥儲罐,,由污泥渣漿泵送至疊螺脫水機,,脫水后的泥餅外運處理。污泥儲罐排出的含有大量水分(含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)不小于98%)的污泥中加入聚丙烯酰胺(PAM),,凝聚形成較大的污泥絮體,,進(jìn)行脫水,脫水后的污泥含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于80%,。疊螺脫水機排水中含有一定量的懸浮物和PAM,,出水返回凝聚槽處理,廢水中所攜帶的PAM可與凝聚槽中的微小絮體發(fā)生絮凝反應(yīng),,增大絮體體積,,加快沉淀速率。
3,、廢水處理裝置的調(diào)試及運行
3.1 進(jìn)出水水質(zhì)的設(shè)計指標(biāo)
廢水處理裝置進(jìn)出水水質(zhì)的設(shè)計指標(biāo)列于表1,。
3.2 裝置運行參數(shù)的確定及調(diào)試
調(diào)節(jié)罐
調(diào)節(jié)罐的作用是為了調(diào)節(jié)水量及均衡水質(zhì),將廢水停留時間設(shè)定為3.5h,。
催化氧化反應(yīng)器作為核心處理單元,,催化氧化反應(yīng)器中增設(shè)擋板,,使廢水上下折流,確保廢水在反應(yīng)器中的停留時間達(dá)到2.0h,。該反應(yīng)器中設(shè)有曝氣設(shè)施,,保證反應(yīng)過程中產(chǎn)生的絮體呈懸浮狀而不在反應(yīng)器底部沉積。若催化氧化反應(yīng)出水呈黑色,,是因為:(1)催化劑和氧化劑投加量比例變化,,使得催化劑不足;(2)調(diào)節(jié)槽來水pH值偏高,;(3)反應(yīng)體系攪拌不均勻,。
在生產(chǎn)過程中應(yīng)檢查催化氧化的加藥系統(tǒng)是否正常,氧化劑和催化劑投加量是否達(dá)到設(shè)計值,;檢測調(diào)節(jié)槽來水的pH值是否在3.0~4.0,,如果pH值高于4.0,會消耗催化劑而導(dǎo)致氧化比例失調(diào),;如果pH值較高,,則在調(diào)節(jié)槽中加酸調(diào)解;再檢查催化氧化反應(yīng)器的曝氣攪拌效果,,如果攪拌未開啟或開啟量太小,,會導(dǎo)致反應(yīng)不完全,反應(yīng)形成的絮體會沉底,,堵塞曝氣孔,,影響攪拌效果。
中和槽
將催化氧化反應(yīng)出水的pH值由3.0左右調(diào)整為7.5~8.5,,以適應(yīng)后續(xù)絮凝沉淀反應(yīng),;廢水停留時間為20min,中和槽出水應(yīng)為紅褐色,,pH值為7.5~9.0,。若中和槽的出水呈黑色,但催化氧化反應(yīng)器出水為乳白色,,則說明加堿量偏小,,pH值偏低。在生產(chǎn)過程中應(yīng)該及時調(diào)節(jié)堿量,,使pH值為7.5~9.0,,呈現(xiàn)正常的紅褐色。
凝聚槽
將水中的磷酸根離子分別與鐵離子,、鋁離子形成磷酸鐵和磷酸鋁沉淀,,從而形成絮體與水分離,廢水停留時間為20min,凝聚槽出水應(yīng)為紅褐色,,pH值為6.0~9.0,。若凝聚槽出水無絮體或絮體細(xì)小,沉淀池出水渾濁,,是因為:(1)疊螺脫水機運行不正常,,不能保證絮凝過程中所需的PAM含量;(2)中和槽來水pH值偏低,。在生產(chǎn)過程中應(yīng)檢查疊螺脫水機是否運行正常,,確保凝聚槽中PAM含量得到補充;再測試中和槽來水的pH值,,保證其值為7.5~9.0,。
斜管沉淀池降低出水懸浮物的濃度,以達(dá)到出水要求,,停留時間為2h,。在運行過程中,應(yīng)及時排泥,,防止污泥累積,,造成外排污水懸浮物超標(biāo)。
若廢水經(jīng)過丁苯橡膠廢水處理裝置后的出水水質(zhì)仍不穩(wěn)定,,且水中產(chǎn)生大量泡沫,現(xiàn)場泡沫溢出,,操作環(huán)境受到污染,,這是因為:(1)丁苯橡膠裝置控制不平穩(wěn),造成生產(chǎn)波動,,外排廢水水質(zhì)發(fā)生變化,;(2)丁苯橡膠裝置合成單元操作不當(dāng),造成皂液,、膠乳跑料,。在生產(chǎn)過程中應(yīng)該采取以下措施:(1)使丁苯橡膠生產(chǎn)裝置平穩(wěn)運行;(2)完善操作規(guī)程,,杜絕皂液,、膠乳跑料;(3)加強生產(chǎn)車間與污水處理車間之間的協(xié)調(diào)溝通,,了解水質(zhì)變化的原因,,及時調(diào)整藥劑的投加量。