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發(fā)布時(shí)間: | 2024-07-18 10:17 |
最后更新: | 2024-07-18 10:17 |
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分析與處理過(guò)程:數(shù)控機(jī)床發(fā)生跟隨誤差超過(guò)報(bào)警,,其實(shí)質(zhì)是實(shí)際機(jī)床不能到達(dá)指令的位置,。
引起這一故障的原因通常是伺服系統(tǒng)故障或機(jī)床機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)的故障,。
由于機(jī)床伺服進(jìn)給系統(tǒng)為全閉環(huán)結(jié)構(gòu),,無(wú)法通過(guò)脫開(kāi)電動(dòng)機(jī)與機(jī)械部分的連接進(jìn)行試驗(yàn)。
為了確認(rèn)故障部位,,維修時(shí)首先在機(jī)床斷電,、松開(kāi)夾緊機(jī)構(gòu)的情況下,手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)Z軸絲杠,,未發(fā)現(xiàn)機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)的異常,,初步判定故障是由伺服系統(tǒng)或數(shù)控裝置不良引起的。
為了進(jìn)一步確定故障部位,,維修時(shí)在系統(tǒng)接通的情況下,,利用手輪少量移動(dòng)Z軸(移動(dòng)距離應(yīng)控制在系統(tǒng)設(shè)定的最大允許跟隨誤差以內(nèi),防止出現(xiàn)跟隨誤差報(bào)警),,測(cè)量Z軸直流驅(qū)動(dòng)器的速度給定電壓,,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)速度給定有電壓輸入,其值大小與手輪移動(dòng)的距離,、方向有關(guān),。
由此可以確認(rèn)數(shù)控裝置工作正常,故障是由于伺服驅(qū)動(dòng)器的不良引起的,。
檢查驅(qū)動(dòng)器發(fā)現(xiàn),,驅(qū)動(dòng)器本身狀態(tài)指示燈無(wú)報(bào)警,基本上可以排除驅(qū)動(dòng)器主回路的故障,。
考慮到該機(jī)床X,、Z軸驅(qū)動(dòng)器型號(hào)相同,通過(guò)逐一交換驅(qū)動(dòng)器的控制板確認(rèn)故障部位在6RA26**直流驅(qū)動(dòng)器的A2板,。
根據(jù)SIEMENS6RA26**系列直流伺服驅(qū)動(dòng)器的原理圖,逐一檢查,、測(cè)量各級(jí)信號(hào),,最后確認(rèn)故障原因是由于A2板上的集成電壓比較器N7(型號(hào):LM348)不良引起的:更換后,機(jī)床恢復(fù)正常,。
2,、故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套SIEMENS850系統(tǒng)、6RA26**系列直流伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的進(jìn)口臥式加工中心,,在開(kāi)機(jī)后,,手動(dòng)移動(dòng)X軸,機(jī)床X軸工作臺(tái)不運(yùn)動(dòng),CNC出現(xiàn)X跟隨誤差超差報(bào)警
分析與處理過(guò)程:由于機(jī)床其他坐標(biāo)軸工作正常,,X軸驅(qū)動(dòng)器無(wú)報(bào)警,,全部狀態(tài)指示燈指示無(wú)故障,為了確定故障部位,,考慮到6RA26**系列直流伺服驅(qū)動(dòng)器的速度/電流調(diào)節(jié)板A2相同,,維修時(shí)將X軸驅(qū)動(dòng)器的A2板與Y軸驅(qū)動(dòng)器的A2板進(jìn)行了對(duì)調(diào)試驗(yàn)。
經(jīng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),,X軸可以正常工作,,但Y軸出現(xiàn)跟隨超差報(bào)警。
根據(jù)這一現(xiàn)象,,可以得出X軸驅(qū)動(dòng)器的速度/電流調(diào)節(jié)器板不良的結(jié)論,。
根據(jù)SIEMENS6RA26**系列直流伺服驅(qū)動(dòng)器原理圖,測(cè)量檢查發(fā)現(xiàn),,當(dāng)少量移動(dòng)X軸時(shí)驅(qū)動(dòng)器的速度給定輸入端57與69端子間有模擬量輸入,,測(cè)量驅(qū)動(dòng)器檢測(cè)端B1,速度模擬量電壓正確,,但速度比例調(diào)節(jié)器N4(LM301)的6腳輸出始終為0V,。
對(duì)照原理圖逐一檢查速度調(diào)節(jié)器LM301的反饋電阻R25、R27,、R21,,偏移調(diào)節(jié)電阻R10、R12,、R13,、R15、R14,、R12,,以及LM301的輸入保護(hù)二極管V1、V2,,給定濾波環(huán)節(jié)R1,、C1、R20,、V14,,速度反饋濾波環(huán)節(jié)的R27、R28,、R8,、R3、C5,、R4等外圍元器件,,確認(rèn)全部元器件均無(wú)故障,。
因此,確認(rèn)故障原因是由于LM301集成運(yùn)放不良引起的,;更換LM301后,,機(jī)床恢復(fù)正常工作,故障排除,。
例4.CNC故障引起跟隨誤差超差報(bào)警維修
故障現(xiàn)象:某配套SIEMENSPRIMOS系統(tǒng),、6RA26**系列直流伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的數(shù)控滾齒機(jī),開(kāi)機(jī)后移動(dòng)機(jī)床的Z軸,,系統(tǒng)發(fā)生“ERR22跟隨誤差超差”報(bào)警,。
分析與處理過(guò)程:故障分析過(guò)程同前例,但在本例中,,當(dāng)利用手輪少量移動(dòng)Z軸,,測(cè)量Z軸直流驅(qū)動(dòng)器的速度給定電壓始終為0,因此可以初步判定故障在數(shù)控裝置或數(shù)控與驅(qū)動(dòng)器的連接電纜上,。
檢查數(shù)控裝置與驅(qū)動(dòng)器的電纜連接正常,,確認(rèn)故障引起的原因在數(shù)控裝置。
打開(kāi)數(shù)控裝置檢查,,發(fā)現(xiàn)Z軸的速度給定輸出D/A轉(zhuǎn)換器的數(shù)字輸入正確,,但無(wú)模擬量輸出,從而確認(rèn)故障是由于D/A轉(zhuǎn)換器不良引起的,。
更換Z軸的速度給定輸出的12位D/A轉(zhuǎn)換器DAC0800后,,機(jī)床恢復(fù)。