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英格索蘭柴驅1170空氣壓縮機出租 二手空氣壓縮機租賃 空壓機出租

品牌: 英格索蘭
壓力: 24公斤
流量: 32立方/分鐘
單價: 面議
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內發(fā)貨
所在地: 直轄市 上海 上海金山
有效期至: 長期有效
發(fā)布時間: 2023-12-17 09:36
最后更新: 2023-12-17 09:36
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詳細說明

空壓機的清洗方式

為了使空壓機能夠正常可靠地運行,,保證機組的使用壽命,,須制定詳細的維護計劃,執(zhí)行定人操作,、定期維護,、定期檢查保養(yǎng),使空壓機組保持清潔,、無油,、無污垢。
大家跟著小編一起來看看空壓機的清洗方法:
水路冷卻器清洗方法:
空壓機長期運行會導致設備被水垢堵塞,,將會使效率降低,、能耗增加、壽命縮短,。如果水垢不能被及時地清除,,就會面臨設備維修、停機或者報廢更換的危險,。長期以來傳統(tǒng)的清洗方式如機械方法(刮,、刷)、高壓水,、化學清洗(酸洗)等在對空壓機清洗時出現很多問題:不能徹底清除水垢等沉積物,,并對設備造成腐蝕,殘留的酸對材質產生二次腐蝕或垢下腐蝕,,終導致更換設備,,此外,,清洗廢液有毒,,需要大量資金進行廢水處理。企業(yè)可采用高效環(huán)保清洗劑避免上述情況,,其具有高效,、環(huán)保、安全,、無腐蝕特點,,不但清洗效果良好而且對設備沒有腐蝕,能夠保證空壓機的長期使用,。福世泰克清洗劑(特有的添加濕潤劑和穿透劑,,可以有效清除用水設備中所產生的頑固的水垢(碳酸鈣),、銹垢、油垢,、粘泥等沉淀物,,同時不會對人體造成傷害,不會對鋼鐵,、紫銅,、鎳、鈦,、橡膠,、塑料、纖維,、玻璃,、陶瓷等材質產生侵蝕、點蝕,、氧化等其他有害的反應,,可大大延長設備的使用壽命。

13.jpg油路清洗方式:
在空壓機正常運轉過程中,,因空壓機機組高溫停機及機頭膠死,,或者因為膠質等污染物堵塞空壓機油路導致供油不暢,造成空壓機高溫無法使用時,,應及時根據生產情況對空壓機進行清洗,。當前市場上所應用的空壓機積碳清洗劑,一般有以下幾種:一種是粉體固態(tài)的強堿性清洗劑(KD-L111工業(yè)清洗劑),,二種是環(huán)保水劑型空壓機清洗劑(KD-L311空壓機積碳清洗劑),,三種為常溫油性拆洗型空壓機清洗劑(KD-L211空壓機清洗劑),四種為免拆型空壓機清洗劑(KD-L211B空壓機積碳清洗劑),,五種為免拆型空壓機在線清洗劑(KD-L803空壓機在線清洗劑),。以上五種空壓機油路清洗劑,客戶應在使用前根據自身空壓機的實際情況進行選擇,。

大型螺桿轉子突然抱死怎么辦,?

故障概述

GML95型雙螺桿壓縮機是30萬噸/年聚烯烴裝置的常用機型。K-8200風機,,型號GML95,,每天不定時啟動,主要用于B線摻混,,每次運行4-5小時,,每天運行2-3次,故障發(fā)生前累計運行7900小時,。輸送能力為4722Nm3/h,,轉速為7351rpm,軸功率243kW,,入口流量6529m3/h。

 

故障發(fā)生后,,調閱當天的風機運行的電流,,運行曲線如下:

05:48 啟動風機,進行摻混倒倉操作,。

10:36 摻混倒倉完成,,風機空載運行。

12:05 進行摻混倒倉操作,。

16:22 風機出口電流高報跳車,。內操發(fā)現摻混風機電流突然上漲至高報,風機停機,。班組隨即通知裝置管理人員,,同時,將設備斷電,。裝置管理人員按照檢查程序脫開聯(lián)軸器,,進行設備盤車,無法盤動,,初步判斷為軸承或轉子損壞,,迅速聯(lián)系維保人員拆檢。

 14.jpg

通過拆檢,,解體檢查發(fā)現:

1.1驅動軸及軸承未見明顯異常,;

1.2軸承箱齒輪未見明顯損傷;

1.3陰陽轉子嚙合密封線部位有磨損(見標注1),;陽轉子非驅動端端面磨損嚴重(見標注2),;靠近轉子兩側端部的陰陽轉子密封線配合型線磨損嚴重(見標注3)

1.4 機殼(陽轉子非驅端處)出現三處裂紋

1.5 陽轉子非驅動端調心滾子軸承(起軸向定位作用)外圈與定位盤磨損(見標注5)軸承外圈安裝定位環(huán)上的銷釘已變形(見標注6)

1.6 陽轉子驅動端徑向軸承保持架損壞,軸承滾柱變形,、磨損并混亂排列,。

1.7 轉子軸裝密封處出現約1/6周長的燒痕,

1.8 轉子端面有約2/3圓周與殼體端發(fā)生磨損,。

1.9 主轉子軸彎曲偏離中心2.7mm,;副轉子軸彎曲偏離中心2.0mm。

2.0 主,、副轉子外圓均直徑磨小約2.9mm,。

 

2故障原因分析

綜合拆檢情況,,對故障可能產生的原因進行分析如下:

2.1 結合潤滑油油質分析結果為合格,,油品更換周期4000小時未到,油壓3.2bar在要求范圍內(1.8-5.5bar),,且油壓設有聯(lián)鎖停機,,初步判斷潤滑情況良好,;排除潤滑不良引起的軸承損壞造成的抱軸。

2.2 根據巡檢記錄,,風機入口壓力-30kPa,,大于廠家要求的-45kPa值,且現場檢查入口濾網,,未發(fā)現有破損情況,,各項參數均顯示正常,現場巡檢時,,未發(fā)生異響,,排除壓縮機內進入異物導致轉子抱死。

2.3 根據風機的拆檢情況:整體來看,,陰陽轉子倆端面處磨損嚴重,,中心處磨損較輕;陽轉子驅動端徑向軸承保持架損壞,,軸承滾柱變形,、磨損并混亂排列;非驅動端軸承保持相對完好,,內側止推軸承與定位盤有受力磨損痕跡,,軸承外圈安裝定位環(huán)上的銷釘已變形;轉子端面有約2/3圓周與殼體端發(fā)生磨損,;轉子軸裝密封處出現約1/6周長的燒痕,;說明轉子在高速運轉過程中不是整體的軸向串動,而是轉子嚙合過程發(fā)生傾斜,,轉子徑向方向發(fā)生位移變形,。

2.3 從運行分析來看。由于壓縮機運轉中出口溫度高,,壓力大,,再加上轉子轉速高達7351rpm,對陰陽轉子頂間隙,端面間隙,,相互嚙合間隙要求極高,。轉子在運轉中,由于轉子變形,,發(fā)生轉子嚙合摩擦和端面與殼體端面瞬間摩擦,,造成局部溫度瞬間升高,使得陰陽轉子嚙合間隙和端面間隙更加變小,,瞬間抱軸,。

綜上,聯(lián)系到驅動端徑向軸承保持架損壞,軸承滾柱變形,、磨損并混亂排列,,推斷驅動端徑向軸承在運行過程中失效是造成設備故障的主要原因。

 15.jpg

2.4 驅動端徑向軸承運行中的失效原因

考慮到類似的設備故障,、故障部位以及使用的環(huán)境,,失效的原因主要有以下幾個方面:

2.4.1 陽轉子驅動端軸承可能存在缺陷。

2.4.2 螺桿壓縮機在力的計算或軸承選用上可能失當,。

2.4.3 該螺桿壓縮機沒有外置潤滑油泵,,只是在軸的末端帶有潤滑油泵,壓縮機在啟動瞬間,,該設備軸承沒有油的注入,,潤滑上存在隱患,尤其是頻繁啟動,,更加加速軸承的失效,。

2.4.4 裝置生產整體負荷較高,達到了120%,,加速了軸承的失效,。

2.4.5 潤滑油故障。機器位于高寒環(huán)境地域,,冬季寒冷時節(jié)溫度達零下30余度,,嚴重影響潤滑油流動性。加之,,該機器原裝軸承潤滑噴嘴噴油通徑只有0.06mm,,當遭遇極寒冷時段,在潤滑油流動性變差條件下,,機器初始啟動的一個時段內,,軸承少油甚至失油是,軸承受損亦成必然,。隨著軸承受損程度積累,,機器高速運行,不確定誘因導致瞬間軸承崩潰的幾率大增,,亦會出現寒冷季節(jié)軸承少油,、失油導致的軸承損傷,在非寒冷季節(jié)軸承崩潰,。一般情況下,,寒冷季節(jié)因潤滑油流動性變差導致軸承少油、失油致使軸承損傷崩潰,,常發(fā)生在寒冷季節(jié),。

 

3缺陷修復

3.1 轉子軸修復,,由于轉子軸彎曲,轉子外圓不規(guī)則磨損,,轉子失去參考中心,且沒有完整的位置可做中心基準,。我們采用冷焊工藝,,補足轉子軸尺寸,以原始未磨損的部分轉子凹槽點為基準點,,反復調整同圓周上四(六)個凹槽點,,使之處在同一圓周上,再用不同位置的凹槽點進行校驗,,以此反復,,直至確保轉子中心找正;固定轉子軸后,,在轉子軸兩端車成基準位,,以此為基準位,在轉子軸兩端完成打轉子中心孔,,然后,,車、磨等,,恢復轉子軸原始尺寸參數,。

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3.2 轉子葉外圓、葉面修復,,轉子葉外圓修復,,采用壓片滾焊修補工藝,根據外圓磨損輪廓,,把不同厚度的壓片,,剪成與轉子葉外圓磨損部位形狀完全相同的壓片,逐層滾焊,,堆出與原始轉子曲面一致的滾焊層,,修磨拋光即可;轉子葉面修補,,先制作一個與兩轉子中心距完全一致工裝,,把磨損轉子固定,以此測量轉子葉面不同部位的磨損量,,根據不同部位轉子葉面磨損量,,選取0.05~0.20mm不同標準壓片,滾焊至合格尺寸,,拋光即可,。

3.3 外殼修復,采用冷焊工藝,補焊至設計厚度后,,鏜,、珩磨之合格。

3.4 機身一體端蓋裂紋修復,,采用鉆孔連續(xù)鑲螺絲方法修補至合格,。

3.5 其他部位修復,均采取冷焊,、車,、鏜、磨常規(guī)方法修復至合格,。

 

4效果

該機損壞程度,,經尋找多個廠家試圖修復,均被結論報廢,,后經我公司與陜西關中壓縮機制造有限公司工程師劉安才聯(lián)合攻關,,采用上述方法修復后,該機運行各項參數合格,。截止目前,,已穩(wěn)定運行3000余小時,未出現瑕疵,。

 工廠實景圖

5預防措施

為預防類似壓縮機故障的產生,,需要加強風機的日常操作維護。

5.1 對設備來講,,振動為故障之源,,要堅持做好壓縮機振動測量并記錄,觀察趨勢,。發(fā)現趨勢狀態(tài)變差,,要及時停車進行維修維護;

5.2 各加強巡檢,,檢查風機運行情況及各參數,,是否有異響;

5.3 嚴格按照廠家要求的油品更換周期4000小時更換新油,、油濾,,確保潤滑合格。

5.4 確??諡V等備件合格,,并嚴格按照求4000小時更換空濾,若環(huán)境較差,,應加大清理或更換頻次,,保證無異物吸入,;

5.5 冬季及時投運隔音罩內暖氣,保證壓縮機本體的啟動溫度15度以上,,防止?jié)櫥偷蜏亓鲃有宰儾?,導致軸承少油、失油,。

5.6 加強與螺桿壓縮機制造商的溝通,,就壓縮機在力的計算或軸承選用進行探討。

5.7 在滿足裝置生產的條件下,,盡量減少啟動頻次和增加送料摻混時間,,以減小壓縮機負荷量,。

5.8 定期做好檢修維護和保養(yǎng),。

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