螺桿式空壓機噴油是指空壓機進氣口向外噴油,。
一般發(fā)生在突然停機"/>
品牌: | 日立 |
是否含油: | 無油 |
驅(qū)動方式: | 電驅(qū) |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 上海金山 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-18 08:15 |
最后更新: | 2023-12-18 08:15 |
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螺桿式空壓機主機向外噴油的原因分析及預(yù)防措施:
1,、原因分析。螺桿式空壓機噴油是指空壓機進氣口向外噴油,。一般發(fā)生在突然停機時,,例如空壓機電機失電或手動緊急停機,此時空壓機突然停機而未及時打開泄放閥排放空壓機油氣桶余氣,,如果進氣止回閥來不及關(guān)閉,,空壓機進氣口就會向外噴潤滑油。
2,、預(yù)防措施,。發(fā)生螺桿式空壓機噴油時的處理方法,應(yīng)檢查斷油電磁閥有無故障,,如果它正常,,則應(yīng)檢查主排氣管上逆止閥能否及時關(guān)閉或關(guān)閉是否完全,如有故障應(yīng)排除,。目前雙螺桿空壓機一般不再安裝斷油電磁閥,噴油的主要原因是逆止閥。逆止閥的選用建議使用不銹鋼閥門,,因為壓縮空氣中含有水分普通鑄鐵閥門的氧化銹蝕速度很快,,造成逆止閥銹蝕卡澀而關(guān)閉不嚴。
一旦斷電,,電磁閥作用,,進氣蝶閥關(guān)閉,初步隔絕,,進氣蝶閥上一般有通氣孔或者有間隙,,無法完全與外部隔絕,重錘式止回閥感受氣壓變化,,緊急關(guān)閉,,這是有效也是后防止吐油的措施。目前雙螺桿空壓機一般不安裝斷油閥,,關(guān)機后通過止回閥隔斷,,壓向主機的油在機器內(nèi)部卸壓成零時,重力作用下回到油氣桶,,重錘式止回閥是目前有效的方式,,有些廠商為節(jié)約成本一般使用活塞式進氣閥(或者提升閥),用彈簧控制的活塞來起到進氣調(diào)節(jié)和止回的雙重作用,,時間一長活塞磨損在所難免,,停機吐油就會發(fā)生,就是正常關(guān)機也會發(fā)生停機吐油現(xiàn)象,。這類進氣閥的生產(chǎn)商一般要求3000~5000h更換活塞,。
大型螺桿轉(zhuǎn)子突然抱死怎么辦?
故障概述
GML95型雙螺桿壓縮機是30萬噸/年聚烯烴裝置的常用機型,。K-8200風機,,型號GML95,每天不定時啟動,,主要用于B線摻混,,每次運行4-5小時,每天運行2-3次,,故障發(fā)生前累計運行7900小時,。輸送能力為4722Nm3/h,轉(zhuǎn)速為7351rpm,軸功率243kW,,入口流量6529m3/h,。
故障發(fā)生后,調(diào)閱當天的風機運行的電流,,運行曲線如下:
05:48 啟動風機,,進行摻混倒倉操作,。
10:36 摻混倒倉完成,風機空載運行,。
12:05 進行摻混倒倉操作,。
16:22 風機出口電流高報跳車。內(nèi)操發(fā)現(xiàn)摻混風機電流突然上漲至高報,,風機停機,。班組隨即通知裝置管理人員,將設(shè)備斷電,。裝置管理人員按照檢查程序脫開聯(lián)軸器,,進行設(shè)備盤車,無法盤動,,初步判斷為軸承或轉(zhuǎn)子損壞,,迅速聯(lián)系維保人員拆檢。
通過拆檢,,解體檢查發(fā)現(xiàn):
1.1驅(qū)動軸及軸承未見明顯異常,;
1.2軸承箱齒輪未見明顯損傷;
1.3陰陽轉(zhuǎn)子嚙合密封線部位有磨損(見標注1),;陽轉(zhuǎn)子非驅(qū)動端端面磨損嚴重(見標注2),;靠近轉(zhuǎn)子兩側(cè)端部的陰陽轉(zhuǎn)子密封線配合型線磨損嚴重(見標注3)
1.4 機殼(陽轉(zhuǎn)子非驅(qū)端處)出現(xiàn)三處裂紋
1.5 陽轉(zhuǎn)子非驅(qū)動端調(diào)心滾子軸承(起軸向定位作用)外圈與定位盤磨損(見標注5)軸承外圈安裝定位環(huán)上的銷釘已變形(見標注6)
1.6 陽轉(zhuǎn)子驅(qū)動端徑向軸承保持架損壞,軸承滾柱變形,、磨損并混亂排列,。
1.7 轉(zhuǎn)子軸裝密封處出現(xiàn)約1/6周長的燒痕,
1.8 轉(zhuǎn)子端面有約2/3圓周與殼體端發(fā)生磨損,。
1.9 主轉(zhuǎn)子軸彎曲偏離中心2.7mm,;副轉(zhuǎn)子軸彎曲偏離中心2.0mm。
2.0 主,、副轉(zhuǎn)子外圓均直徑磨小約2.9mm,。
2故障原因分析
綜合拆檢情況,對故障可能產(chǎn)生的原因進行分析如下:
2.1 結(jié)合潤滑油油質(zhì)分析結(jié)果為合格,,油品更換周期4000小時未到,,油壓3.2bar在要求范圍內(nèi)(1.8-5.5bar),且油壓設(shè)有聯(lián)鎖停機,,初步判斷潤滑情況良好,;排除潤滑不良引起的軸承損壞造成的抱軸。
2.2 根據(jù)巡檢記錄,,風機入口壓力-30kPa,,大于廠家要求的-45kPa值,且現(xiàn)場檢查入口濾網(wǎng),,未發(fā)現(xiàn)有破損情況,,各項參數(shù)均顯示正常,,現(xiàn)場巡檢時,未發(fā)生異響,,排除壓縮機內(nèi)進入異物導(dǎo)致轉(zhuǎn)子抱死,。
2.3 根據(jù)風機的拆檢情況:整體來看,陰陽轉(zhuǎn)子倆端面處磨損嚴重,,中心處磨損較輕;陽轉(zhuǎn)子驅(qū)動端徑向軸承保持架損壞,,軸承滾柱變形,、磨損并混亂排列;非驅(qū)動端軸承保持相對完好,,內(nèi)側(cè)止推軸承與定位盤有受力磨損痕跡,,軸承外圈安裝定位環(huán)上的銷釘已變形;轉(zhuǎn)子端面有約2/3圓周與殼體端發(fā)生磨損,;轉(zhuǎn)子軸裝密封處出現(xiàn)約1/6周長的燒痕,;說明轉(zhuǎn)子在高速運轉(zhuǎn)過程中不是整體的軸向串動,而是轉(zhuǎn)子嚙合過程發(fā)生傾斜,,轉(zhuǎn)子徑向方向發(fā)生位移變形,。
2.3 從運行分析來看。由于壓縮機運轉(zhuǎn)中出口溫度高,,壓力大,,再加上轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速高達7351rpm,對陰陽轉(zhuǎn)子頂間隙,端面間隙,,相互嚙合間隙要求極高,。轉(zhuǎn)子在運轉(zhuǎn)中,由于轉(zhuǎn)子變形,,發(fā)生轉(zhuǎn)子嚙合摩擦和端面與殼體端面瞬間摩擦,,造成局部溫度瞬間升高,使得陰陽轉(zhuǎn)子嚙合間隙和端面間隙更加變小,,瞬間抱軸,。
綜上,聯(lián)系到驅(qū)動端徑向軸承保持架損壞,,軸承滾柱變形,、磨損并混亂排列,推斷驅(qū)動端徑向軸承在運行過程中失效是造成設(shè)備故障的主要原因,。
2.4 驅(qū)動端徑向軸承運行中的失效原因
考慮到類似的設(shè)備故障,、故障部位以及使用的環(huán)境,失效的原因主要有以下幾個方面:
2.4.1 陽轉(zhuǎn)子驅(qū)動端軸承可能存在缺陷,。
2.4.2 螺桿壓縮機在力的計算或軸承選用上可能失當,。
2.4.3 該螺桿壓縮機沒有外置潤滑油泵,,只是在軸的末端帶有潤滑油泵,壓縮機在啟動瞬間,,該設(shè)備軸承沒有油的注入,,潤滑上存在隱患,尤其是頻繁啟動,,更加加速軸承的失效,。
2.4.4 裝置生產(chǎn)整體負荷較高,達到了120%,,加速了軸承的失效,。
2.4.5 潤滑油故障。機器位于高寒環(huán)境地域,,冬季寒冷時節(jié)溫度達零下30余度,,嚴重影響潤滑油流動性。加之,,該機器原裝軸承潤滑噴嘴噴油通徑只有0.06mm,,當遭遇極寒冷時段,在潤滑油流動性變差條件下,,機器初始啟動的一個時段內(nèi),,軸承少油甚至失油是,軸承受損亦成必然,。隨著軸承受損程度積累,,機器高速運行,不確定誘因?qū)е滤查g軸承崩潰的幾率大增,,亦會出現(xiàn)寒冷季節(jié)軸承少油,、失油導(dǎo)致的軸承損傷,在非寒冷季節(jié)軸承崩潰,。一般情況下,,寒冷季節(jié)因潤滑油流動性變差導(dǎo)致軸承少油、失油致使軸承損傷崩潰,,常發(fā)生在寒冷季節(jié),。
3缺陷修復(fù)
3.1 轉(zhuǎn)子軸修復(fù),由于轉(zhuǎn)子軸彎曲,,轉(zhuǎn)子外圓不規(guī)則磨損,,轉(zhuǎn)子失去參考中心,且沒有完整的位置可做中心基準,。我們采用冷焊工藝,,補足轉(zhuǎn)子軸尺寸,以原始未磨損的部分轉(zhuǎn)子凹槽點為基準點,,反復(fù)調(diào)整同圓周上四(六)個凹槽點,,使之處在同一圓周上,,再用不同位置的凹槽點進行校驗,以此反復(fù),,直至確保轉(zhuǎn)子中心找正,;固定轉(zhuǎn)子軸后,在轉(zhuǎn)子軸兩端車成基準位,,以此為基準位,,在轉(zhuǎn)子軸兩端完成打轉(zhuǎn)子中心孔,車,、磨等,,恢復(fù)轉(zhuǎn)子軸原始尺寸參數(shù)。
3.2 轉(zhuǎn)子葉外圓,、葉面修復(fù),轉(zhuǎn)子葉外圓修復(fù),,采用壓片滾焊修補工藝,,根據(jù)外圓磨損輪廓,把不同厚度的壓片,,剪成與轉(zhuǎn)子葉外圓磨損部位形狀完全相同的壓片,,逐層滾焊,堆出與原始轉(zhuǎn)子曲面一致的滾焊層,,修磨拋光即可,;轉(zhuǎn)子葉面修補,先制作一個與兩轉(zhuǎn)子中心距完全一致工裝,,把磨損轉(zhuǎn)子固定,,以此測量轉(zhuǎn)子葉面不同部位的磨損量,根據(jù)不同部位轉(zhuǎn)子葉面磨損量,,選取0.05~0.20mm不同標準壓片,,滾焊至合格尺寸,拋光即可,。
3.3 外殼修復(fù),,采用冷焊工藝,補焊至設(shè)計厚度后,,鏜,、珩磨之合格。
3.4 機身一體端蓋裂紋修復(fù),,采用鉆孔連續(xù)鑲螺絲方法修補至合格,。
3.5 其他部位修復(fù),均采取冷焊,、車,、鏜,、磨常規(guī)方法修復(fù)至合格。
4效果
該機損壞程度,,經(jīng)尋找多個專業(yè)廠家試圖修復(fù),,均被報廢,后經(jīng)我公司與陜西關(guān)中壓縮機制造有限公司工程師劉安才聯(lián)合攻關(guān),,采用上述方法修復(fù)后,,該機運行各項參數(shù)合格。截止目前,,已穩(wěn)定運行3000余小時,,未出現(xiàn)瑕疵。
5預(yù)防措施
為預(yù)防類似壓縮機故障的產(chǎn)生,,需要加強風機的日常操作維護,。
5.1 對設(shè)備來講,振動為故障之源,,要堅持做好壓縮機振動測量并記錄,,觀察趨勢。發(fā)現(xiàn)趨勢狀態(tài)變差,,要及時停車進行維修維護,;
5.2 各專業(yè)加強巡檢,檢查風機運行情況及各參數(shù),,是否有異響,;
5.3 嚴格按照廠家要求的油品更換周期4000小時更換新油、油濾,,確保潤滑合格,。
5.4 確保空濾等備件合格,,并嚴格按照求4000小時更換空濾,,若環(huán)境較差,應(yīng)加大清理或更換頻次,,保證無異物吸入,;
5.5 冬季及時投運隔音罩內(nèi)暖氣,保證壓縮機本體的啟動溫度15度以上,,防止?jié)櫥偷蜏亓鲃有宰儾?,?dǎo)致軸承少油、失油,。
5.6 加強與螺桿壓縮機制造商的溝通,,就壓縮機在力的計算或軸承選用進行探討。
5.7 在滿足裝置生產(chǎn)的條件下,盡量減少啟動頻次和增加送料摻混時間,,以減小壓縮機負荷量,。
5.8 定期做好檢修維護和保養(yǎng)。