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倫茨伺服驅(qū)動器維修10種常見方法

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倫茨伺服驅(qū)動器維修10種常見方法

LENZE伺服電機內(nèi)部接地故障檢測修理

 一般來說,建議使伺服工作中的設(shè)計轉(zhuǎn)速對應(yīng)9V的控制電壓,。比如,,山洋是設(shè)置1V電壓對應(yīng)的轉(zhuǎn)速,出廠值為500,,如果你只讓電機在1000轉(zhuǎn)以下工作,,那么,將這個參數(shù)設(shè)置為111,。2,、接線將控制卡斷電,,連接控制卡與伺服之間的信 線。

  以下的線是必須要接的:控制卡的模擬量輸出線,、使能線,、LENZE伺服輸出的編碼器線。復(fù)查接線沒有錯誤后,,電機和控制卡(以及PC)上電,。此時電機應(yīng)該不動,可以用外力輕松轉(zhuǎn)動,,如果不是這樣,,檢查使能的設(shè)置與接線。

  用外力轉(zhuǎn)動電機,,檢查控制卡是否可以正確檢測到電機位置的變化,,否則檢查編碼器的接線和設(shè)置3、試方向?qū)τ谝粋€閉環(huán)控制系統(tǒng),,如果反饋信 的方向不正確,,后果肯定是災(zāi)難性的。通過控制卡打開伺服的使能,。這時伺服應(yīng)該以一個較低的速度轉(zhuǎn)動,,這就是傳說中的“零漂”。

  一般控制卡上都會有零漂的指令或參數(shù),。使用這個指令或參數(shù),,看電機的轉(zhuǎn)速和方向是否可以通過這個指令(參數(shù))控制。如果不能控制,,檢查模擬量接線及控制方式的參數(shù)設(shè)置,。確認給出正數(shù),電機正轉(zhuǎn),,編碼器計數(shù)增加,;給出負數(shù),電機反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),,編碼器計數(shù)減小,。


倫茨維修現(xiàn)場.jpg

  如果電機帶有負載,行程有限,,不要采用這種方式,。測試不要給過大的電壓,建議在1V以下,。如果方向不一致,可以修改控制卡或電機上的參數(shù),,使其一致,。4,、零漂在閉環(huán)控制過程中,零漂的存在會對控制效果有一定的影響,,將其住,。

  使用控制卡或伺服上零飄的參數(shù),仔細,,使電機的轉(zhuǎn)速趨近于零,。由于零漂本身也有一定的隨機性,不必要求電機轉(zhuǎn)速為零,。5,、建立閉環(huán)控制通過控制卡將伺服使能信 放開,在控制卡上輸入一個較小的比例增益,,至于多大算較小,,這只能憑感覺了,如果實在不放心,,就輸入控制卡能允許的值,。

  將控制卡和伺服的使能打開。這時,,電機應(yīng)該已經(jīng)能夠按照運動指令大致做出動作了,。6、閉環(huán)參數(shù)細調(diào)控制參數(shù),,確保電機按照控制卡的指令運動,,這是必須要做的工作,而這部分工作,,更多的是經(jīng)驗,,這里只能從略了。

  LENZE伺服電機軸承過熱的原因以及相應(yīng)的解決方法,,大家可以根據(jù)故障原因,,來根據(jù)相應(yīng)的方法來進行解決,從而幫助伺服電機恢復(fù)正常使用,。當(dāng)然,,由于伺服電機軸承過熱的原因有很多,具體的解決方法也需要根據(jù)實際情況而定,。,。

  故障原因:1、軸承內(nèi)孔偏心,,與軸相擦,。解決方法:修理軸承蓋,消除擦點。2,、伺服電機端蓋或軸承蓋未裝平,。解決方法:重新裝配。3,、倫茨伺服電機與負載間聯(lián)軸器未校正,,或皮帶過緊。解決方法:重新校正,,皮帶張力,。4、軸承間隙過大或過小,。


倫茨9400現(xiàn)場多.jpg

  解決方法:更換新軸承,。5、伺服電機軸彎曲,。解決方法:校正伺服電機軸或更換轉(zhuǎn)子,。6、滑脂過多或過少,。解決方法:按規(guī)定加潤滑脂(容積的1/3-2/3),。7、油質(zhì)不好含有雜質(zhì),。解決方法:更換清潔的潤滑滑脂,。8、軸承與軸頸或端蓋配合不當(dāng)(過松或過緊),。

  解決方法:過松可用粘結(jié)劑修復(fù),,過緊應(yīng)車,磨軸頸或端蓋內(nèi)孔,,使之適合,。在伺服電機的使用過程中,有時候難免會遇到一些情況的出現(xiàn),,例如:斷軸,、編碼器、運行時響聲不正常有異響,、運行中電動機振動較大,、轉(zhuǎn)速低于額定轉(zhuǎn)速、通電后電機不轉(zhuǎn)有嗡嗡聲,、軸承過熱……等等,。

  直流無刷電機在進行使用的時候,如果不注意就會造成軸承方面的過緊或者損壞,,為了避免這方面的情況發(fā)生,,就需要采取一定的措施,,那么低壓直流伺服電機軸承過緊的原因是什么呢。操作人員怕車廢端蓋軸承室,,直流無刷電機修理時要使軸承外圈與端蓋配合公差合適,。

  比如在拆電機軸承時發(fā)現(xiàn)軸承外圈與端蓋配合非常好拆,,就誤認為軸承配合過松,,于是墊銅皮、打沖孔眼,,甚至更換端蓋,,或更換軸承、擴大外圈直徑來解決這個問題,,常見的方法是將端蓋軸承室再擴大,,鑲套,使軸承與端蓋軸承室配合緊密,,其結(jié)果造成直流無刷電機修后軸承噪聲增加,,軸承等不良現(xiàn)象。

倫茨93驅(qū)動多3.jpg

  偏重采用公差范圍的下限,,不愿車到上限,,這樣就使軸承室直徑偏小,增大了與軸承外圈配合的過盈量,;修理工人對于適當(dāng)配合公差的過盈量,,對直流伺服電機的軸承噪聲有好處的認識不夠。關(guān)于軸承過緊,大家在進行設(shè)備這方面的操作時,,要注意操作方法,,不了解的情況要咨詢廠家在進行操作,不能隨意操作,,造成設(shè)備的損壞和故障,。

  伺服電機作為工業(yè)機器人的“肌肉”,是工業(yè)機器人核心的部件之一,。伺服電機是指在伺服系統(tǒng)中控制機械元件運轉(zhuǎn)的發(fā)動機,,是一種補助馬達間接變速裝置。伺服電機可以將電信 轉(zhuǎn)換成電動機軸上的角位移或角速度輸出,。提升伺服電機空間近年來,,以伺服電機為代表的運動控制產(chǎn)品市場呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。

  主要原因在于隨著人口紅利消失,,制造業(yè)企業(yè)開始從粗放型生產(chǎn)轉(zhuǎn)向精細化生產(chǎn),,企業(yè)自身需要工廠自動化,以提升企業(yè)效率,。工廠自動化改造與自動化生產(chǎn)線應(yīng)用對自動化設(shè)備的需求不斷釋放,,使得伺服系統(tǒng)需求隨之上升,。

倫茨大電機.jpg


     倫茨(LENZE)伺服驅(qū)動器代碼維修:

Ccr、Ceo,、cde,、H05、H07,、H10,、H11、LP1,、Lu,、Oc1、Oc2 ,、Nmax,、Oc5、Oh ,、Oh3,、Oh4 、Oh7,、Oh8,、OU,Po8、Po9 ,、P12,、P13 、P18,、PER,、Pr0 、Pr1,、Sd2,、Sd3、Sd5 ,、Sd6,、Sd7、Overtemperature,、Inside the device,、Heatsink、Inside the device,、Fan is defective,、Motor load I2xt、Control card is defective,、DC-bus overvoltage,、undervoltage,、

Overcurrent detected、Earth fault detected,、

Resolver: Open circuit,、Brake resistor: I2xt overload、Failure of motor phase,、

 




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